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YSG6洗梗机加热系统的改进

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YSG6洗梗机加热系统的改进 王凯 程书根 烟梗是制梗丝的主要原料,洗梗作为烟梗处理的首道工序,其 3.改进措施 目的是为了去除烟梗中的尘土和杂物;增加烟梗的水分,为后续的 3.1改…U’形加热管为蛇形盘管 梗储存回软做准备。 原水箱热交换器的加热管管径为1英寸,总长约为5.2m,其设 1.YSG6洗梗机工作原理 计的技术能力只能使18 ̄C左右的常温水达到40℃-50 ̄C,而复烤梗 YSG6洗梗机的结构如图1所示,烟梗经清洗通道1进入分离槽 的洗梗水温则要求为55 ̄C~65℃,经试验60"C-65 ̄C为最佳。将洗梗 2,经槽内的波纹水冲击翻滚送入网带输送机5。烟梗在前进中被洗 机水箱内的加热管由“U”形管改为盘形管,通过增大热交换器的 去尘土,尘土经沉淀后落入水箱ll底部,金属及其它杂物落入波纹 板凹槽。网带输送机5上装有压缩空气喷吹系统6,其可将水箱带出 的少量水分吹落流入滴水槽8。 1.清洗通道2.分离槽3.顶罩4.加水管路5.网带输送机 6.压缩空气喷吹系统7.毛刷辊8.滴水槽9.蒸汽加热系统 10.偏心装置11.水箱12.循环水泵 图1 YSG6洗梗机结构示意图 蒸汽和水经调节混合后注入水箱,水箱内装有水位控制器和水 温控制器,以保持和调节适当的水位和水温,水箱内的水温通常控 制在40-50"C,水箱加热系统如图2所示。 1.气动角阀2.电磁阀3.温度传感器4.水位控制器 圈2改造前 2.存在问题 在实际生产中,烟梗经过YSG6洗梗机水分一般会增 ̄n15%左 右,能达到对在线打叶梗的处理工艺要求。但随着复烤梗逐渐取代 在线打叶梗,复烤梗的含水率较在线打叶梗低,且水分不易渗透和 回软。经YSG6洗梗机处理后的复烤梗经储存后其出柜含水率不足 27.5%,造成切后梗丝质量差,梗丝经干燥后其整丝率不足75%,分 选后的梗签率高达4.5%。由于梗签不再重新利用,因此造成原料浪 费。洗梗后的工艺指标与标准要求对比见表1所示。 为此,工艺人员要求通过提高洗梗的水温来保证洗梗后的工艺 指标达到标准要求。操作人员采取打开蒸汽疏水管路旁通的办法以 提高水箱的水温,但由于热交换管的热交换能力不足造成洗梗机水 温偏低且不稳定,不能满足生产工艺要求。另外,经热交换后的冷 凝水直接排入地网,造成能源的浪费。 裘1洗樱后的工艺指标与标准要求对比裹 热交换面积以使水温快速升高。改为加热盘管后,洗梗机水箱水温 由原来的最高水温52 ̄C可达 ̄lJ73"C,补充自来水时水温波动由原来 的 ̄TC降为±5℃。改进前后的工艺指标对比如表2所示。 表2洗梗后的工艺指标与标准要求对比表 3.2增加热交换管的冷凝水回收缓释装置 在生产过程中,洗梗时烟梗要吸收一定量的水和热量,同时还 会带走一部分水,这部分水通过网带而排掉。因此,为了满足洗梗 所需要的用水量,需要自动给水箱补充自来水,这就会造成加热电 磁阀的频繁动作,进而引起水温的波动。通过增加热交换管的冷凝 水回收装置,将经过热交换后由疏水阀直接排放的冷凝水经冷凝水 缓释装置回收入水箱,不仅可以为水箱补充水源,而且可以有效降 低加热电磁阀的开闭频次,节约蒸汽的消耗。改进后的水箱加热系 统如图3所示。 l 1.截止阀2.冷凝水缓释装置3.蛇形盘管 图3改造后的YSG6洗梗机加热管路示意图 4.改进效果 改造后的加热管的长度增加到8.88米,热交换面积较改进前增 大了-41%。改造前的加水周期为13~l4次/,J、时,每次加水持续时间 为4O秒,加水量为74kg/min,改造后的加水周期为9-10次 、时; 改造前加热管是持续通蒸汽加热,改造后加热管的持续通蒸汽时 间为5分40秒,停止通蒸汽时间为5分20秒,水温波动范围在±2℃之 内。经洗梗处理后的烟梗出柜水分、膨化后的整丝率、梗签量均优 于生产工艺要求,如表3所示。改造后年节约复烤梗40500公斤,降 低蒸汽175吨,取得了较好的经济效果。 表3洗梗后的工艺指标与标准要求对比表 (作者单位:河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂) 瓣披 钕纰 9 

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