第41卷 第5期 2012年5月 化工技术与开发 Vo1.41 No.5 May.2012 Technology&Development of Chemical Industry 中石油广西石化220×104t・a 蜡油加氢裂化装置工艺特点 及运行工况 王一程,李岩 (中国石化广西石油分公司,广西钦州535008) 摘要:介绍了引进u0P的Unicracking ̄术的220万t・a-。蜡油加氢工艺流程、技术特点和运行情况。该装置采用 炉后混油技术,汽提塔分馏塔双塔技术。装置在100%负荷表明,装置完全负荷设计要求,装置能耗均低于设计指标, 催化剂性能也达到要求。 关键词:加氢裂化;减压蜡油;加氢裂化催化剂;加氢反应;分馏;反应器 中图分类号:TE 624.4+32 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2012)05-0060-03 中石油广西石化公司一期加工苏丹混合原油, 0.5%到催化裂化。以此工艺来避免稠环芳烃反应 设计原油加工能力为1000×104 t・a~。其蜡油加 低温部位积聚,保证长周期运行。 氢裂化装置,一期加工原料为减压蜡油,氢气由重 (3)热高压分离器上部装填后精制剂。主要目 整经过PSA提纯后提供。装置采用美国UOP公司 的是针对二期高含硫工况,对热高分气进行进一步 Unicracking加氢裂化工艺技术,并由UOP提供工艺 对硫醇精制,以保证装置所产石脑油经石脑油加氢 包,催化剂及保护剂分别选用UOP推荐的催化剂, 后满足重整装置进料的要求。 具有目前国内单台最大的加氢反应器。该装置于 (4)分馏塔采用全抽出形式,具备产品合格率 2010年9月28日投产,2010年l2月14日至17日 更高,质量更稳定,不易抽空等优点。 进行了24h标定,结果表明,工艺及产品指标满足设 计要求。 2装置运行工况 1装置工艺流程及其特点 2.1 原料性质 原料油组成及性质的设计值与标定结果见表 1I1 工艺流程 l。由表1可见实际原料比设计要轻,原料油性质与 装置设计加工减二线蜡油为原料,采用单段全 设计值相比有所差别,硫、氮含量、残碳值、密度和芳 循环流程,最大限度生产航煤、柴油馏分油,同时副 烃含量比设计值高,其中硫含量为1200×10-6,高于 产粗石脑油和少量未转化油。 设计值500×10 ,氮含量为370×10 ,高于设计值 1.2技术特点 300×10"6,粘度比设计值低,因此耗氢比设计值大。 与其他装置相比,UOP公司Unicracking加氢 补充氢气的组成及性质的 及标定值见表2。 裂化工艺具有以下技术特点: 2.2主要工艺参数 (1)氢气的有效应用。装置采用热高分流程, 2.2.1主要反应工艺参数 温度为316 ̄C,溶解氢量较大,冷低分氢气纯度约为 在100%负荷下进行标定,反应器的主要工艺 85%,数量在13000Nm3・ 左右,将部分气体经过 参数设计值和标定值的对比见表3。从表中可以看 装置内低分气脱硫后去PSA进入氢气管网有效利用。 出,实际的反应器人口温度、床层温度和裂化两个床 (2)设置稠环芳烃汽提设施。在分馏塔底部 层的温升都要比设计的大,尤其是裂化三床层的反 利用分馏塔的外壁设计了1个小塔称挂壁塔,通过 应温度和温升远远大于设计值,说明催化剂的活性 分馏塔地泵回流至挂壁塔,再用大量的过热中压蒸 和反应器床层的设计还是有局限性的。 汽进行汽提,通过挂壁塔外甩尾油设计新鲜进料的 2.2.2分馏部分工艺参数 收稿日期:2012.02.06 第5期 。王一程等:中石油广西石化220×10 t・a-I蜡油加氢裂化装置工艺特点及运行工况 表4分馏部分主要工艺参数 分馏部分的主要工艺参数的标定值和设计值见 表1 原料油组成及性质的设计及标定值 表4。 原料油性质 密度(2ooc g・nl~初馏点 设计值 蚴堡麴蚴 856.2 877.7 898.6 863.1 898 360 201 321 268 297 l0%馏出温度/℃378 8 3 O O l O 粥伽伽 伽 4 4眨 馏30%馏出温度,℃406 程50%馏出温度,℃439 70%馏出温度/℃468 挪 蛳纵 7 5 5 4 l 1 l E O 2 5 l l ¨ 9O%馏出温度,oC 513 95%馏出温度, 531 0 6 2 6 9 7 5 伪聊 <350%含量(v/v)/% 粘度/arm2.s (100%)5.15 姗枷 弛 吣伽 硫(m/m)/% O.05 氮lnig・kg- 300 残炭(质量分数)/%<0.05 金Fe/mg・kg- <2 尽Ni奎 /mg'kg <1 V/mg‘kg <1 凝点/℃ 酸值/mgKOH・g- 水分/% 痕迹 痕迹 BMCI值 碱性氮/mg・kg- 表2补充氢气的组成及性质的设计值及标定值 项目 设计值 标定值 2.3主要产品质量 塔顶石脑油:密度为746.d d 2kg・ITI一,其中烷烃 45.75%,环烷烃43%,芳烃3.4%,由于原料油的s,N 含量高于一期设计值,所有石脑油s,N含量高于设 计值0.5×10一。 航煤:馏程为177~250℃,密度为800 kg・1TI~, 烟点高于25mm,闪点大于38℃。 柴油:切割点为240~360qC,密度为815kg・ITI~, 硫含量远低于10mg・kg- ,仅为0.4 mg・kg- ,十六烷 值为70。 2.4物料平衡 设计与标定期间的物料平衡见表5。 表5物料平衡表 由表5可以看出,标定期间由于原料性质差异 耗氢大于设计值,航煤的收率大于设计值,其他近似 渤 O 62 化工技术与开发 第4l卷 与设计值。 耗,其中电消耗、瓦斯消耗所占的比例为48.85%、 2.5能耗 42.7%。 设计与标定能耗见表6。 表6能耗表 3 结语 根据对装置的标定考察,装置各系统运转正常, 方案可操作性强。装置的生产负荷、操作条件、产品 质量都达到了设计要求;催化剂性能能够满足生产 要求,但是从产品收率和部分操作条件来看,与设计 仍有所差异。装置设备能满足生产要求,装置能耗 低于设计指标,装置安全环保满足设计要求。 参考文献: 【1]韩崇仁.加氢裂化工艺与工程[n1.北京:中国石化出版 装置设计能耗为43.28kgoil・t~,在标定过程中, 社,2006. 装置实际能耗为26.27 kgoil・t~。从装置能耗数据 【2】陈尧奂,李鹏.中国石化加氢裂化装置运行分析【J].烁 看,构成装置的主要能耗为电耗、蒸汽消耗、瓦斯消 油技术与工程,2007,37(10):1-4. Process Feature and Operation State of 220×10 t/a一 Wax Oils Hydrocracking Device in PetroChina Guangxi Petrochemical Company , WANG Yi—cheng,LI Yan (PetroChina Guangxi Petrochemical Company,Qinzhou 535008,China) (上接第55页) (2)将阀座与泵缸间隙调大,可根本解决泵 的高压往复注水泵泵体没有再}H现水击声,泵出口 体产生水击声问题。咨询原厂家后,只要间隙 管线震动随之也得到了解决。为装置长周期平稳运 Ad≯0.6ram就能满足设计要求。综合考虑,将阀 行打下坚实基础,同时在存在温升的条件下,除了要 座内径扩大至50.300mm,则有Ad =50.330mm。阀 考虑活动密封件的膨胀量外,应该密切结合现场的 座改造后,回装完毕,重新投运机泵,泵体没有再发 实际,从设备本身、T艺介质、现场环境及 __r艺管线 生水击声。 布置综合考虑,消除活动密封件的摩擦。只有通盘 (3)根据计算结果显示,泵人口压力低,存在气 ・考虑各种制约因素,经过计算、分析判断,逐个原因 蚀情况。采用泵人口罐盲板,直接引用系统0.4MPa 分析排除,才能更好地解决现场JLn现的各种故障和 左右的除盐水。可以避免泵入口压头过低,引起气 难题。 蚀,造成设备损坏。 参考文献: [1】黄希贤,曹占友.泵操作与维修技术 答fMj.北京.ffj 4结论 田 化出版社,2005. 经过以上的原因分析及处理,不仅从根本上找 【2]姚玉英、陈常责.化工原理[M】.天津:天津大学出版社, 2003. 到了引起泵内产生水击声及出口管线剧烈震动的原 【3】GB 150—1998,钢制压力容器 . 因,而且找到了解决的方法。经过改造后,重新运行 f41 GB/T 7782—1996,计量泵Is】. Analysis and Treatment of High Pressure Reciprocating Pump Outlet Water Hammer KANG Shao—hua.QI Ren—dong.MEf Jun LI Pu和ng (PetroChina Guangxi Petrochemical Company,Qil ̄hou 535008,China)