第33卷第4期 2012年8月 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor&Reactive Power Compensation V01.33 N0.4 Aug.2012 一起并联电容器分闸多次多相重击穿故障分析 王庆军 ,刘静 ,胡学斌 -一,傅中 ,聂士广 (1.安徽省电力科学研究院,安徽合肥230022; 2.电力T业电力电容器质量检验中心,安徽合肥230022;3.安徽六安供电公司,安徽六安237000) 摘要:在变电站补偿电容器损坏经常发生,特别是在使用真空断路器切除无功补偿用并联电 容器时,这严重影响了并联电容器的安全运行。本文针对一起较为少见的并联电容器组分闸 多次多相重击穿故障,结合故障录波数据及对故障电容器的解体检查,用A,rPDraw仿真程序 模拟了这一过程,分析认为电容器用真空断路器分闸时多次重击穿产生的过电压及涌流是电 容器绝缘击穿故障的主要原因,降低投切电容器用真空断路器的重燃率对于减少并联电容器 故障至关重要。 关键词:并联电容器;真空断路器;ATPDraw仿真;重燃;过电压 中图分类号:TM531.4文献标识码:B文章编号:1674 1757(2012)04-0070-04 Analysis on Repeatedly Multiphase Restrike Fault of Shunt Capacitor during Opening Operations WANG Qing—jun ,LIU Jing ,HU Xue—bin ,-,FU Zhong ,NIE Shi.guang (1.Anhui Electric Power Research Institute,Hefei 230022 China; 2.Quality Inspection Center for Power Capacitor of Electirc Power,Hefei 230022,China; 3.Anhui Liuan Power Supply Company,Liuan 237000,China) Abstract:Capacitor damage is a ̄equent occurrence in the substation,which,especially in switc— hing shunt capacitor by vacuum circuit breaker,affects seriously safe operation of shunt capacitor. For repeatedly multi—phase restrike fault of shunt capacitor during opening operation in this paper, the process is simulated by ATPDraw simulation procedure based on data of wave recorder and disas. sembly inspection of capacitor.The analysis results indicate that the main reason of the capacitor di— electric breakdown is the overvohage and inrush current which caused by multiple restrikes dudng the vacuum circuit breaker opening;and reduce reignition rate of vacuum circuit breaker switching capacitor is crucial to reduce the fault of shunt capacitor. Keywords:shunt capacitor;vacuum breaker;ATPDraw simulation;reignition;overvoltage 频繁,目前系统中普遍采用真空断路器投切电容 0 引言 近年来,电网规模迅速扩大,电容器作为容性 器,不同真空断路器厂家产品性能参差不齐,在投 切电容器组过程中,由于涌流和多次重燃的出现 会产生过电压,这将严重威胁电容器的安全和系 统的稳定运行。本文对一起在新设备投入运行启 动时由于真空断路器多次多相重燃造成电容器损 坏的案侧进行了分析。 元件对电力系统的无功补偿、提高系统电压和功 率因数、减小线路损耗起着重要作用。为了满足 系统的要求,提高电能质量,对电容器操作越来越 收稿日期:2012-03-26 2012年第4期・运行维护与故障分析・ 王庆军,等一起并联电容器分闸多次多相重击穿故障分析(总第142期) 1 电容器断路器断开后,B相电流首先过零, 1故障情况介绍 某220 kV新建变电站安装2台180 MVA的 A、C相电流过零后约2 ms,B、C相重燃,过零熄 弧后约4 ms,A、C相第2次重燃,过零熄弧后约3 ms又发生3相重燃,每次重燃各相电流随时问呈 放大趋势,第1次重燃时最大过电流出现在B 相,第2次重燃时的最大过电流值出现在C相, 主变,电容器装置安装在35 kV母线侧,电容器共 6组,分别装在两段母线上。每个电容器组的配 置一样。35 kV采用双母线方式,每段母线装设3 组无功补偿装置,每组电容器容量10 008 kvar,采 用4串2并接线方式,共计8台,每台417 kvar,额 定电压5.5 kV,串联电抗率为6%。 为校验相关保护,检验断路器投切电容性 负荷能力及电容器绝缘特性,进行电容器组投 切试验。试验时35 kV母线空载。1 电容器投 人后运行正常,当拉开1 电容器断路器后,1 电容器A相发生爆炸,避雷器计数器三相均 动作。 投切电容器试验时变压器空载,可以认为 变压器35 kV侧流过电流即为流过电容器开关 电流,变压器35 kV侧电压即为电容器开关电 源侧电压。故障录波图如图1所示。 1 变低 压侧一 。 一I{ 。… . \/ (a)变压器35 kV侧电压 l 变低 压侧一』^ I 变低 压侧一』B 1 变低 一一 … 压侧一L (b)变压器35 kV侧流过电流 图1故障录波图 Fig.1 Fault oscillograph 第3次重燃A、B、C三相电流大致相等,最大电流 峰值约为稳态峰值7~8倍。 2 电容器解体情况介绍 故障发生后,技术人员对电容器组间隔内断 路器、避雷器、电缆、电抗器、电容器、接地等设备 进行了仔细检查,发现有7台电容器损坏,外壳有 明显鼓肚现象,出线套管根部爆裂。选取其中1 台进行解体检查,如图2所示。电容器内部结构 为l5并3串,每1串联段都并联1个放电电阻。 铝箔式3膜结构,设计场强为55.6 kV/mm。解体 检查发现,电容器第3串联段贯穿性击穿,电容器 油严重发黑,心子外包绝缘击穿,如图2、3所示。 该电容器共有17个元件击穿,17根内熔丝熔断, 图中圈划线表示击穿的元件和内熔丝,元件击穿 位置均位于铝箔折边处,击穿点较大,有明显烧灼 痕迹如图3所示。 图2 内部击穿元件位置示意图 Fig.2 Position schematic diagram of internal breakdown component 图3故障电容器解体检查图 Fig.3 Disassembly inspection diagram of faulty capacitor ・71・ 2012年第4期 电力电容器与无功补偿 第33卷 3仿真分析 一般而言,开关开断后5 ms内击穿为复 燃…,5~10 ms内击穿称为重击穿,在10 ms以上 有的称之为非自持性放电,可以统称为重燃。本 次故障是多次多相重燃。通常电容器组的重燃是 由一相重燃引发的,发生单相重燃时,由于电容器 为中性点不接地的星形连接,中性点电压的变化 使得最大的过电压并不出现在发生重燃的那一相 上,而是通过中性点使另外一相的电压升高,导 致二相或三相重燃 J,这一过程非常短,看上去 就像是两相同时重燃。 引起真空断路器重燃的机理比较复杂 J,主 要有以下3种原因:①是断口固有开距太小,不能 承受恢复电压长时间的作用而击穿,国产真空断 路器设计时开距有较大的余度,因开距太小而造 成重燃的情况较少出现。②是分闸反弹,真空断 路器断口的开距本来就较小,分闸反弹使断口的 有效开距缩短,对恢复电压的承受能力降低。③ 是真空灭弧室的问题,管内真空度、材料的纯度、 管内零件加工精度、加工过程的洁净度等都是影 响真空灭弧室重燃率的因素。 本次故障,故障录波器准确记录了电容器开 关多次多相重燃的情况,但电容器、开关断口承受 电压等没有记录,为了更好地分析这一过程,利用 电磁仿真软件ATPDraw进行了仿真 J,等效接线 图如图4所示。 中性点 等效电容 图4等效接线图 Fig.4 Equivalent wi ̄ng diagram 仿真时,开关采用时控开关与电压控制(闪 络)开关相结合模拟一相重燃引发多相重燃的过 程,重燃的时间根据故障录波器记录的时间进行 模拟。得到电容器上流过电流、电容器极间电压、 中性点电压、断口电压如图5~8所示。 ・72・ 图5电容器三相电流图 图6电容器极间电压 图7电容器中性点电压 图8开关断口电压 Fig.8 Voltage across open contac ̄of switch 由图可见:仿真电流波形与故障录波波形基 本一致,B、C相电流过零后约2 S,C相断口电压 达到最高,C相重燃,中性点电压会发生较大的 变化,从而使B相断口电压快速上升造成B相重 燃;B、c相电流过零熄弧后约4 S,A相断口电压 2012年第4期・运行维护与故障分析・ 王庆军,等一起并联电容器分闸多次多相重击穿故障分析(总第142期) 达到最高,A相重燃引发C相重燃,A、c相电流 过零熄弧后约2 s,B相断口电压达到最高,B相 重燃引发A、c相重燃。可以看到每次重燃,由于 中性点不接地,由电感、电容组成的回路都会发生 振荡过程,中性点的电压会发生高频振荡,电容器 极间电压将逐次上升,形成“级升”过电压,断口 电压也逐级上升。本次仿真中,虽然有避雷器的 保护,3次重燃的过程中电容器极间电压还是一 次比一次高,尤其是A相,电容器极间过电压达 到3.55 倍(峰值)。本次计算中,氧化锌避雷 器置于电抗器的电源侧,而文献[5]要求应将避 雷器置于电抗器与电容器之间。同时,可以看到 3次重燃的过程中电容器上涌流也是逐渐上升, 第1次最大涌流为稳态峰值的2.5倍,第2次为 峰值的6.0倍,第3次则达到峰值的8.0倍。 4 结语 通过对故障录波图分析、故障电容器解体检查 及利用ATPDraw进行仿真分析,可以得到如下结论: 1)解体检查的A相电容器没有发现明显的 制造缺陷,故障前交接试验一切正常,结合仿真分 析认为电容器组故障原因与其分闸多次、多相重 燃产生的过电压、涌流有关 6 J,文献[7]规定电容 器开关操作产生的极间过电压不得超过2 U 倍(峰值)。而仿真分析得到的A相电容器极间 过电压达到3.55U 倍(峰值)。 2)单纯依靠金属氧化锌避雷器,在断路器多 次重燃的情况下,难以实现对电容器的过电压保 护,文献[7]规定,投切电容器用断路器“合、分时 触头弹跳不应大于限定值,开断时不应出现重击 穿”,建议对投切电容器用真空断路器投运前进行 高压容性大电流老炼试验,降低其重燃率_3.8引,或 者尝试选择重燃率小的S 开关作为电容器开关。 参考文献: [1]苑舜,于海俊,马宁.真空开关开断电容器组重燃原 因的研究[J].电气应用,1999(1):20-22. 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