第40卷第9期 2011年9月 化工技术与开发 Vo1.40 No.9 Sep.201 1 Technology&Development of Chemical Industry 热水自循环系统在氯乙烯合成中的应用 蔡 阳 (南宁化工股份有限公司,广西南宁,530031) 摘要:介绍了氯乙烯合成中热水自循环系统的原理、流程和应用,不仅节能降耗,而且增加产能。 关键词:热水自循环;氯乙烯;反应热 中图分类号.TQ 325.3 文献标识码:B 文章编号:1671・9905(2011)09—0073—02 聚氯乙烯(PVC)是一种在工业和民用市场应 用非常广泛的树脂,在电石法聚氯乙烯生产中, 其单体——氯乙烯由氯化氢和乙炔在列管式固 定床反应器(转化器)中催化合成氯乙烯,反应式 如下: CzH2+HC1—}C2H3C1+124.7kJ・mol 转化器管程内为触媒催化剂,走原料气;壳 程为热水。由于反应会放出大量热量,考虑到各 种因素,反应温度在100~180 ̄C之间转化率最佳, 故需移走反应热。原有工艺是使用大功率水泵强 制热水循环带走反应热。近年来发展了转化器热 水自循环系统,通过把转化热水系统的大循环改 为单台转化器的小循环,不仅能满足反应的温度 需要.还可以节能降耗,无需增加转化器即可增 加产能。本公司应用该技术进行了合成工序的改 造,成效显著,特介绍如下。 1 原有的热水强制循环系统 南宁化工股份有限公司有2条PVC生产线, 1#生产线投产于1983年.原为5kt・a 生产线,经 过多次技改扩建为50kt・a~,合成工序现为28台 qb2400 ̄4710转化器(613列管)。6台热水泵.单 台水泵Q=400m ・h~。电机功率37kW,正常情况 下开4备2:2#生产线投产于2005年.为60kt・a 生产线.合成工序为36台dP2400 ̄5600转化器 (827列管),3台热水泵,单台水泵Q=720m ・h~, 电机功率75kW,正常情况下开2备1。 热水强制循环即是使用大功率的水泵把热 水槽里的去离子水输送到转化器夹套,转化器热 水进、出口全开,热水吸收反应热量后汇集到换 热器,经常温工业水冷却后回到热水槽进行循 收稿日期:2011-04.29 环,工艺流程见图1。 化器 图1 热水强制循环系统工艺流程图 2 热水自循环系统原理和工艺流程 2.1热水自循环系统原理及热量衡算 利用热动力学原理,在转化器水路上增加气 液分离器.当转化器夹套内的热水吸收反应热 后,密度降低,温度升高,少量热水由于吸收了大 量的热量汽化成水蒸汽,形成汽水混合物一起升 上顶部气液分离器,部分蒸汽及高温热水在常压 的气液分离器内减压释放,带走了大部分热量, 同时进行汽液分离,降温后的热水借液柱高度差 及密度差重新回流至转化器夹套继续循环换热, 这样热水即可在转化器夹套中自行循环,无需借 用外力来促其循环。 由于热水蒸发会带走部分水量,按60kt・a PVC产量计算,则: 1h生产的PVC量为:60000/8000=7.5t・h一 聚合收率93 ,消耗的氯乙烯单体为:7.5t/ h/93 =8.06t・h一=129.03kmol・h 总的反应热为:129.03kmol・h—x124.7kJ・tool- = 第9期 蔡阳:热水自循环系统在氯乙烯合成中的应用 75 1.61x107l(J・h 查表得水的蒸发潜热AHv=40735.323kJ・otol~。 3 应用效果和经济效益 则蒸发的水量: 3.1效果 p补:1.61x107x18x10-3/40735.323=7.1 lm3・h 首先解决了转化器的超温汽化现象。以前使 由计算可知。只需开1台水泵即可满足生产 用强制循环时常能听到转化器发出砰砰的响声. 需要.同时也可以得知原有上水阀门过大,需另 那是由于转化器局部温度过高导致热水汽化,循 外增加支管为转化器持续补充热水保证循环量。 环热水通不进去,积气在夹套内发出的声音。不 2.2热水自循环系统工艺流程 仅易造成触媒过快失效,生产负荷也无法提升。 转化热水自循环工艺流程图见图2。 改造为热水自循环后再未发生过这种现象。 其次是大大减少了热水泵使用台数,延长了 回气 水泵的使用寿命,相应也减少了维修频率。 最后是显著地提高了生产能力,l#生产线原 先最高乙炔流量为1600ms・h~。改造后提升到了 气 1900m3・Ir :2#线原先最高乙炔流量为2400m3 ̄h , 改造后提升到了3000m,・h~,不用增加转化器就 把氯乙烯单体产能总量提高了约2万t・a~。 转化器 3.2经济效益 经过应用热水自循环后。1#线由于扩建时热 气 水系统未合并,需开2台热水泵,2#线开1台即 可。使用水泵数量减少了50 ,按全年运行8000h 图2热水自循环系统工艺流程图 计算,动力电单价为0.5元・(kW・h)一,则每年可 节约动力电费用为: 原始开车时,关闭气液分离器热水溢流管阀 1#线:37kWx2x8000hxO.5元/kW・h=29.6万元 门2,打开回气管阀门1,全开转化器热水进、出 线:75kWxlx8OOOhxO.5元/kW・h=30万元 口阀(原有阀门4、5),利用转化器和气液分离器 4 结语 的高度差进行热水升温,等热水槽温度达到80~ 85℃后通人物料气开车,生产正常后即可打开溢 相对于热水强制循环工艺,热水自循环工艺 流管阀门2.关闭阀门4、5,调节好补充水阀门3 运行费用明显降低,而且尚未计算由于产能扩大 给转化器补充热水。转为热水自循环工艺。 而使成本下降带来的效益,虽然改造有一定的初 需要注意的是,为了减少管路气阻,热水溢 期投资,但节约的费用一年即可抵消,操作简单, 流管、回气管配管至热水槽时应保持一定的坡 安全环保,优势是很明显的。其劣势在于低负荷 度,而不是按一般的横平竖直原则来配管。 生产时用不起来,还是得使用强制循环,不是“全 此外.由于下一个工序——精馏工序也使用 天候”通用。 同一个热水槽的热水,自循环会使槽内热水温度 目前。国内大多数电石法聚氯乙烯生产企业 下降,达不到精馏的工艺要求,此时可以选2台 都改造投用了热水自循环工艺,以达到节能降耗 温度高的转化器切换到强制循环,以补充热水槽 的目的。新生产线若从设计阶段就采用热水自循 损失热量。或是不切换直接补加蒸汽以提高槽内 环工艺,则一次性投资比强制循环要降低很多, 热水温度。 值得推广使用。 Application of Hot Water Self-circulation System in Vinyl Chloride Synthesis Process CAI Yang (Nanning Chemical Industry Co.,Ltd.,Nan-ning 530031,China)