第6期 2015年11月 中 氮肥 No.6 NOV.20l5 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress HT.L炉投用晋城无烟煤对炉况的影响及技改思路 何天天 (河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南开封475002) [摘要]针对HT—L炉试烧晋城无烟煤出现的氧气消耗量大、有效气含量达不到盈利标准、炉温高且 炉内盘管易烧穿、灰渣含碳量高、渣水系统结垢堵塞严重等不良现象,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水 循环等方面综合论证,提出HT—L炉的技改思路,以解决晋城无烟煤与HT—L炉不匹配的难题。 [关键词]HT—L炉;晋城无烟煤;耐火层冷却水盘管;二次补氧环;温度逐级传递;渣水闭路大循环 [中图分类号]TQ 546 [文献标志码]B [文章编号]1004—9932(2015)06—0035—02 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 1.2设计理念 (简称河南晋开集团)二分公司HT—L煤制气项 目2010年4月破土动工,2012年10月19日开 炉中心温度逐级向炉壁传递:中心焰一熔渣 一固渣一耐火料一内盘管壁一锅炉水一外盘管壁 车成功,投用神木煤,并掺人部分高硫煤。HT- 一惰气保护层 高铝不定型耐火材料 外保温 层。 L炉是气化无烟末煤的理想炉型,主要适合烧新 疆、神木等低灰熔点、高热值烟煤,而晋城无烟 煤硬度强、可磨性差、灰熔点高(在1 500℃以 上),运行中出现煤耗大、运行成本高的问题。 2014年4月29 Et_5月17日,HT—L炉试烧晋 城无烟煤出现了以下不良现象:氧气消耗量大, 2 HT-L炉试烧晋城无烟煤出现的问题及原因 HT—L炉试烧晋城无烟煤期间的运行情况分 析:尾渣含碳量与炉温、O/C不平衡,提高氧 量炉温会升高,直接的影响是耐火料熔融变薄 有效气含量达不到盈利标准,炉温高且炉内盘管 易烧穿,灰渣含碳量高,渣水系统结垢堵塞严 重。对此,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水循 环等方面综合论证,提出HT.L炉技改思路,以 解决晋城无烟煤与HT—L炉不匹配的难题,实现 HT—L炉原料煤本土化。 1 I-IT-L炉简介 1.1主要特点 (通过炉子大修期间剩余厚度可以判断),而同 时尾渣含碳量下降幅度并不明显,这个矛盾直接 制约着集团公司的经济效益。 HT-L炉最主要的问题是盘管烧穿、下降管 变形。当然,盘管烧穿与HT-L炉原料的本土化 不彻底有很大关系,本质原因是HT.L炉在使用 过程中温度逐级传递出现跃级,SiC耐火料长期 在高温高氧的作用下逐渐变软,在熔渣的冲刷下 被带走,当然这个过程很漫长,伴随炉子的单次 HT-L炉属气流床炉型,干粉输送、纯氧加 运行周期,直至耐火层消失后温度传递彻底失 效,最终锅炉水盘管向火面暴露在高温熔渣和氧 气的侵蚀中,直至烧穿,烧穿后锅炉水漏入系 压氧化、单烧嘴顶烧式,气化温度1 400~1 900 ℃,适应煤灰熔点1 250~1 650℃,操作压力2 ~4 MPa,液态排渣,理论有效气含量≥90%, 统,导致合成气中甲烷含量、尾渣含碳量、O/C 及炉外壁温度逐渐上升,运行成本与经济效益均 不达标,被迫停车检修。 渣水系统存在的主要问题是下降管结垢严重 水冷壁、盘管,四进四出,自炉体内表面向外, 保温形式依次为液渣、固渣、SiC耐火材料、水 冷壁、惰气保护层、高铝不定型耐火材料、外保 温层,水冷壁可形成3~5 mm厚固渣层。 [收稿日期】2015—03.28 [作者简介]何天天(1988一),男,河南灵宝人,先后从事多 孔铵、航天炉煤制气生产工作。 且变形,其原因是碳酸钙等结晶在下降管外表面 大量生成,使下降管内外表面的热膨胀系数改变 较大,最终导致下降管变形直至烧穿以及渣水系 统管线易堵塞、磨穿。以上问题主要与激冷水 ・36・ 中氮肥 第6期 (由洗涤塔提供)水质差有很大的关系。 3 HT-L炉技改思路的理论支持 HT—L炉的技改思路是合理利用熔渣温度的 逐级传递,配合煤的灰熔点让温度逐级按流动温 度一软化温度一变形温度一半球温度向耐火料一 水冷壁一惰气保护层一高铝不定型耐火材料一外 保护层传递。 HT—L炉试烧无烟煤期间温度逐级传递出现 跃级,跃级位于熔渣一固渣一耐火料,炉温高至 耐火料烧蚀温度,导致耐火料逐渐变软并被熔渣 冲刷带走。而正常情况下应该是固渣形成在耐火 料表面,固渣和流动熔渣之间是半融半固(即 软化温度)的渣,但通过设计并增加耐火料的 冷却盘管可以解决上述问题。当然,冷却盘管的 材质、直径、长度(通过目前4台炉子盘管漏 点集中位置可以测算)、排列方式要考虑在内, 这是维持温度传递避免跃级的重要因素,也是从 源头避免HT.L炉试烧无烟煤炉温高的措施。 HT.L炉试烧无烟煤期间还有一个问题就是 炉内温度分布不均匀、尾渣含碳量高,对此的技 改思路是:在炉内(需要通过各煤种在炉内的 上下温度传导曲线计算)增加二次补氧环进行 二次给氧,达到平衡炉温、调节炉壁渣层厚度的 目的。只是二次补氧会导致炉内总体温度上升、 尾渣含碳量下降、有效气产量及含量上升、炉子 可用负荷调节下降、炉子内压上升、激冷环下降 管渣水温度上升,如果排渣系统不技改,新的问 题会伴随而来,那就是:激冷环更易磨穿,下降 管更易变形烧穿,渣水管道系统更易堵塞、磨 穿。 渣水系统存在的问题通过改造激冷水流程可 以解决。当前HT.L炉的水循环主要适用于中、 低灰熔点的原煤,高灰熔点的无烟煤虽然可用, 但不能达到高效长周期运转。激冷水流程改造的 目的是:降低激冷水的水温,提高激冷水的水 质,降低激冷水中气体(O 、CO:)含量,从源 头上减少钙离子和酸根离子的碰撞几率。 渣水系统改造后,气化炉激冷室出来的黑水 与来自洗涤塔底部的黑水,经减压阀减压后去高 压闪蒸罐,闪蒸后的液相去真空闪蒸罐进一步闪 蒸,闪蒸后的高固含量黑水去沉降槽,在沉降槽 中连续加入絮凝剂,沉降下来的淤浆经底流泵送 至过滤机,沉降槽顶部的清水溢流到灰水槽。高 压闪蒸罐闪蒸出来的气相去高压闪蒸冷却器冷却 (改造前的气相经汽涤塔换热后去高闪冷凝罐, 高压闪蒸罐的换热效率须等气化炉改造完成后的 测试数据进行计算),冷却后的不凝气体去火炬 燃烧,冷却后的液相去除氧器。真空闪蒸罐顶部 闪蒸出来的气体去真空闪蒸冷却器,真空闪蒸系 统的真空度由真空闪蒸冷却器气相出口的真空泵 提供,真空泵出口的不凝气体放空,冷凝后的液 相去灰水槽,再经低压灰水泵送入除氧器,在除 氧器中加入蒸汽将灰水加热至110 oC左右,通过 沸腾除去水中的溶解氧及二氧化碳,除氧器出口 气相放空,液相经除氧水泵送至汽涤塔(原汽 涤塔出口气相去高压闪蒸冷却器,改造后放 空)。在汽涤塔内加入分散剂(原分散剂在灰水 槽及低压灰水泵入口加人),汽涤塔液相分两 路:一路通过高压灰水泵送至洗涤塔洗涤HT-L 炉出来的粗合成气;一路通过激冷水泵送入激冷 水过滤器过滤掉杂质后送至激冷环。 改造后的水循环热效率(利用率)有所下 降,但水循环效率有所上升,中控操作更简洁, 送至HT—L炉激冷室的水质大幅度提高,汽涤塔 (改造后的汽涤塔对HT—L炉供水起到缓冲和水 质调节作用)的负荷提升很大。 4 HT-L炉技改方案要求 4.1耐火层冷却水管(渣钉)的设计 耐火层冷却水管材质应与烧嘴冷却盘管材质 相同(渣钉材质同锅炉水渣钉材质),排列方式 为上下列,排列密度按炉内热当量计算,排列长 度为目前气化炉的最大烧穿漏点上下之间的长 度,耐火层冷却水盘管直径按设计压力、循环水 量计算,耐火层冷却水管渣钉尺寸按耐火料附着 力、冷却水管直径、排列密度计算,耐火层冷却 水可并入烧嘴冷却水系统。 4.2耐火层涂抹 耐火层涂抹的技术要求:初次涂抹一炉内升 温一二次填充一炉内升温一三次表面处理。 4.3二次补氧环的设计 二次补氧环材质同主烧嘴材质,形状为环 状,补氧环位置、出氧口通过HT—L炉性能测试 数据分析计算,出氧口个数(3、4个)通过出 氧口直径、氧气喷射长度计算,出氧口角度通过 第6期 2015年11月 中 氮肥 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress No.6 NOV.2015 二氧化碳纯度低对尿素装置的影响 王聪茂 (河南能源化工集团中原大化公司,河南濮阳457004) [摘要]二氧化碳作为尿素生产的主要原料,其纯度不仅对尿素装置稳定生产影响很大,而且还会 影响尿素装置的氨耗、汽耗和产量。结合实际生产情况,分析二氧化碳纯度低对尿素装置的影响,通过对 脱碳系统进行处理,尿素装置生产恢复正常。 [关键词]二氧化碳;纯度;影响;尿素生产 [中图分类号]TQ 441.41 [文献标志码]B [文章编号]1004—9932(2015)06—0037—03 河南能源化工集团中原大化公司尿素装置采 用氨汽提法尿素生产工艺,于1990年5月5 Et 建成投产,设计年产尿素520 kt。尿素生产的2 股原料——液氨和二氧化碳均来自合成氨装置。 1问题的出现 脱碳系统产出,按照设计,满负荷生产时尿素装 置从合成氨装置引入27 400 In /h的二氧化碳, 经透平驱动的压缩机提压到15.6 MPa后进入尿 素合成塔进行生成尿素的反应。 设计要求,合成氨装置来二氧化碳纯度应大 于98.5%(体积分数,下同)。正常生产中,二 氧化碳纯度多在99%以上,加钝化空气后二氧 化碳纯度在98%以上。但从2013年4月份开 始,由于合成氨装置脱碳系统出现问题(脱碳 溶液进入油脂、粉尘等杂质,造成溶液起泡,致 使脱除的二氧化碳气中夹带部分氢氮气),导致 源头开始提高经济效益。 (2)对粉煤粒度要求更低 二次补氧环的引入使粉煤在炉内的有效反应 过程有所延长,较大颗粒也能转化彻底,不仅减 轻了磨煤环节的负担,也从源头上节约了能源。 (3)操作弹性更大 二次补氧环的引入使炉内温度过渡更加平 二氧化碳作为合成氨装置生产的副产品,从 [收稿日期]2015—06-02 [作者简介]王聪茂(1980一),男,工程师,主要从事化工生 产管理工作,现任河南能源化工集团中原大化公司尿素厂厂长。 炉内分析计算。二次补氧环介质(氧气、蒸汽) 管路,管材同主烧嘴,管路直径通过介质最 大流量计算,介质流量通过出口有效气成分、温 度、尾渣含碳量计算。 4.4渣水闭路大循环 HT.L炉内部技术改造完成后,初次开车升 至稳定负荷后,由黑水成分、粗合成气成分、尾 渣含碳量、系统温度等指标测算渣水闭路大循环 的设计参数,并制定施工方案。 5技改后HT-L炉的优点 稳,二次补氧主要对熔渣中的碳元素进行二次氧 化,配合主烧嘴的氧化,使整个炉内温度分布更 加均匀,避免大块渣的产生,从源头上降低了渣 水处理的负荷。 (4)对环境的污染更小 (1)煤种适应性更广 根据煤种设计耐火层冷却水盘管铺设密度和 二次补氧环的引入使原料煤中的碳元素利用 长度,避免因燃用高灰熔点煤选取的高氧煤比使 炉内局部超温,炉内火焰温度过渡曲线更加平 稳,煤种适应性更广,有效气含量更高,直接从 更加充分,通过2次汽氧比的调节,使生成的合 成气中的CO 和甲烷含量更低,从而对环境的 污染更小。