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薄膜挤出常见缺陷之中间分离及破洞的原因分析

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书山有路勤为径;学海无涯苦作舟

薄膜挤出常见缺陷之中间分离及破洞的原因分析

本文通过实际生产经验总结了薄膜挤出常见缺陷之——中间分离及 破洞的原因是温度过高,平膜中间分离;温度过高,薄膜破洞。同时提出 了处理方法。本文对再生料生产扁丝的塑编企业很有启发。

挤出来的薄膜中间分离及产生破洞,这种缺陷是由多方面原因引起 的,各方面之间又相互联系,相互影响的。在考虑采取补救措施的时候, 对于每一种原因可能都有几种方法可以补救,但为了更妥善、更有效的解 决问题,还必须尝试几种方法,以便选出最好的方法。 1、温度过高,平膜中间分离

交换班后,操作工重新启动机器,经常碰到这样的问题,平模头挤 出的薄膜从中间分离,没法分丝。是否模头流道几何形状设计不当,还是 操作原因造成,在探讨这个问题的时候,必须认识到发展到今天的塑编机 械,已是步入成熟及稳步阶段,对于一般的薄膜平模头加工容易。所以, 存在以上问题应从成型加工温度方面考虑。为什幺都是重新启动后产生此 类缺陷呢?因为停机后物料停留时间过长,大量熔融了的聚合物已超过挤 出温度,从熔融段送来的料已经熔化,在挤压、剪切特别,“内热”特别 大的作用下,对于螺槽容量小的挤出段,熔化了的物料没法,它交给机关 口模的熔体很稀,导致模头流腔内两股熔体没法拼到一起。

实践中还发现,同一台挤出机,为生产需要开始使用四级再生料, 后来接着使用一级再生料。由于后者成型混为比前者高出 20~30℃,所以, 刚开始挤出的薄膜中间也分离。当机筒里的四级再生料挤出完后,分离现 象也随之消失。

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平模头宽度超过 90公分以上的,如口模缝隙调节过宽,也会导致 模头压力不稳,出料量变化不定,模腔内两股迷人司马法汇集到一起,挤 出的薄膜中间也分离。主要的原因是成型加工温度过高引起。当然,也有 模唇片中间损伤,碳碴物夹在模唇缝隙等原因。所以,有经验的操作工应 认真观察,根据实际情况采取有效的补救措施。 2、温度过高,薄膜破洞

挤出薄膜产生破洞,这种缺陷不象鲨鱼皮表面那样,而是影响到挤 出薄膜的整体,造成确切的原因是再生料的成份复杂,挤出温度控制不恰, 挤出速度波动等因素有关。我们观察到这样的现象,薄膜都是离开口模后 才膨胀鼓破熔体膜的。这是一种挤出过程的严重畸变,它造成的破洞一世 龙门各异,很值得我们思考。 a、破洞像“鲨鱼嘴”形

同一台挤出机,开始挤出一级再生料,后来接着挤出四级再生料, 前面在成型加工温度比后面的 20~30℃调出。由于操作工缺乏经验,一下 子机筒温度调至适合生产四级再生料的温度,使挤出的薄膜塑化不良,出 膜厚度不均匀,表面粗糙,还有一些未完全熔化的硬碴夹在杂膜内,造成 破洞。洞的形状像张开的鲨鱼嘴巴,洞口内不整齐有带齿形,四周膜薄, 洞横向宽 5~20公分,纵向长 1~5公分。这种缺陷存在的时间不长,料 筒里停留的一级再生料挤完后,破洞的现象便没有了。 b、破洞呈长椭圆形

再生料本身含的水分不易练队,所以在预干燥处理过程要求的干燥 条件较高,时间要长一些。但有时候由于机械等原因,干燥质量达不到要 求。同时,干燥处理好的物料又不及时使用,吸收空气中的湿气,造成再 生料内含有水气、挥发性气体及易气化物质在螺杆上不能释放出来,被包 在熔膜中从口模缝隙排出,导致薄膜因水分挥发产生气泡而破洞。洞的形

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状为长椭圆形,宽 0.5~2公分,长 1~5公分,洞内四周薄膜因收缩而厚。

c、破洞呈“米粒”形

控制挤出成型温度的关键,主要是根据所用不同等级再生料的性能, 来选择合理的机筒温度。合适的成型加工温度,能保证保段向口模提供均 匀的熔体温度和稠度,稳定的压力,满足口模挤出的需要。但在生产中, 操作工为提高首是,温度控制上往往偏高(温度稍微高点挤出产量提高), 造成了一些熔点低的物料不堪高温而发生了分解,使挤出熔体瞬间膨胀, 致使薄膜产生米粒大小的。这种现象只要把温度适当降低 10~15℃,半个 小时后便逐渐消失。 d、过滤装置设计不合理

再生料含的杂质多,挤出过程中部分杂质及易气化物质在高温、挤 压、剪切的作用下降解成为碳化物质。这些碳碴离开口模后划破薄膜,洞 口的后端夹带料碴,洞口有大有小,有长有短,形状各异。有时候碳碴虽 不划破薄膜,但由它夹在膜内造成分丝困难,分出来的丝通过弧形加热板 不但易断头,而且易产生竹节丝。这种现象一般都发生在刚开机时一个小 时内,开始提出的碴多,后来排出的碴少,随着时间的过去,渐渐便消失。 原因是,为了便于使用再生料,减少换网停机时间,许多厂家都选用经济 型的超大三通机头,这些机头由于超大,过滤装置内腔流道宽,在机械加 工上存在着一定的死角及粗糙度,使部分划破滤网的杂质随着深在小范围 内停留。正常的挤出中,杂质滞留在死角位置不流动,但停机超过 24小 时后重新启动,由于温度过高,压力波动,它们又伙同熔体“流窜”起来, 被排出口模。在杂质积存不多的情况下,一般一个小时内便慢慢消失。但 如果过滤装置使用时间过长,为不影响正常生产,最好的方法是拆下装置 火烧清理干净。

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以上之谈只是我们生产实践中的体会,陈述在此,其目的是为了共 同探讨如何更好地利用再生料,让这些废塑料变废为宝,使取之于自然的 原料供人使用后,以回收处理又回到自然,形成一个良好的生态循环。 信息来源:卓越资讯.塑料

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