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基于HyperWorks导向臂支架的结构优化及改进设计

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汽车实用技术 设计研究 AUTOMOBILE APPLIED TECI{NOLOGy 201 4年第1 O期 20l 4 N0.10 基于HyperWorks导向臂支架的结构 优化及改进设计 杨银辉,上官望义,马生平,杨忠平,司震鹏 (陕西重型汽车有限公司,陕西西安710200) 摘要:针对某6×4牵引车复合空气悬架导向臂支架断裂原因进行了分析,排除导向臂支架的铸造缺陷、材料及工 艺加工导致失效问题,最终确定导向臂支架的断裂原因主要是由于结构设计不合理导致断裂,在原结构的基础上, 确保安装结构基本不变,运用catia三维建模和HyperWorks软件分别完成三种方案的三维建模和静强度分析,通过 分析结果比对,改进方案相比原方案,重量降低了8%,疲劳寿命提高了13%,最后经过疲劳寿命分析和15000km 的道路可靠性试验,改进后的导向臂支架满足设计使用要求,提高了经济效益。 关键词:复合空气悬架;导向臂支架;Hyperworks;疲劳分析;试验验证 中图分类号:U462.3文献标识码:A文章编号:1 671—7988(201 4)1 0 6 3 Structure optimization and improvement design for guiding arm bracket based on Hyperworks Yang Yinhui,Shangguan Wangyi,Ma Shengping,Yang Zhongping,Si Zhenpeng (Shaaxi Heavy DutyAutomobile Co.,Ltd.,Shaanxi Xi’an 710200) Abstract:According to the fracture reason ofa 6 ̄4 tractor compound air suspension guiding arm bracket were nalayzed,the casting defects,materials and processing technology to exclude guiding aHn bracket leads to failure,ultimately determine the rfacture guiding arm bracket is mainly due to unreasonable design leading to fracture,on the basis of he origitnal structure, ensure that the installation structure basically unchanged,analysis of he tuse of CATIA and HyperWorks software complete 3D modeling ofthree schemes and static strength,through the analysis ofresults,improvements compared with he origitnal scheme.the weight is reduced by 8%,the fatigue life is increased by 1 3%,Finally through 1 5000km the road reliability test nd afatiue lgife analysis.the guiding anTl bracket improved o tmeet he tdesign requirements,improve he economitc benefit. Key words:Compound air suspension;guiding arm bracket;Hyperworks;Fatigue analys ̄;Test veriifcation CLC NO.:U462.3 Document Code:A Article ID:1671—7988(2014)10-76-O3 悬架系统主要由导向臂、导向臂支架、空气弹簧、横向推力 引言 随着整车轻量化的发展需求,轻量化悬架系统的应用也 杆、限位块、减振器和控制系统(高度阀控制或ECAS控制) 组成,如图1所示,其中导向臂支架为该系统的一关键零部 件总成,在该悬架系统开发初期,可靠性道路试验进行到 是整车降低自重的一种关键技术途径,本文所介绍的某6×4 牵引车所采用的复合式空气悬架系统相比板簧悬架重量降低 220kg左右,但是提高了燃油经济性和舒适性。复合式空气 作者简介:杨银辉,就职于汽车有限公司汽车丁程研究院。 6397km时,导向臂支架发生断裂失效,通过对失效模式分 析,主要是由于结构不合理导致,为此,本文主要运用 HyperWorks软件对原结构进行了结构优化及改进设计,满足 了车辆的使用要求,也降低了整车自重。 汽1i IIj技术 20l4年第10期 和加速二种典型 况下对导向臂支架的改进前方案、改进后 的3种方案进行分析,表3为作J.fj在导向臂支架各:I 况下的 载荷,表中所列各载荷大小均为模拟计算值,后续还需可靠 性试验的进一 步验证。 表3导向臂支架工况及载荷值 载简l 况 转弯 制动 图1 Fx(N) 0 24l39 一24139 Fy(N) 24139 O 0 Fz(N) 34484 34484 34484 加速 2.3载荷约束条件 1、失效原因分析 失效导向臂支架如 2所永,断裂位置在支架下 ̄P-fL根 后续方案分析模犁中添加刚性单元REB2来定义位移 约束,添加刚性 7亡REB3来定义载荷作川位置,该导向臂 部,从宏观断口可知,断口纹理清晰,为局部疲劳失效,FI一 断口上有多个疲劳源,再通过化学成分分析及金相组织检验 分析,结果符合标准,测最结果见表l。另外,通过对导向 臂支架设计结构的分析,该支架I-8t ̄4L 下排孔凸台高度人, 过渡圆角小,导致下排孔根部过渡部分应 集中,结构设计 支架添加l0处片J于 定约束的REB2,分别位十支架L 端两排孔与乍架连接处,1个H】于裁荷施加的REB3单尢, 位t支架下端导向臂支架与导向臂的连接处,如 3。 /f 合理,后续重点将对导向臂支架的结构进行优化设汁,以 解决导向臂支架的失效问题。 表1材料成份分析 元素 C% Si% Mn% P% 标准位 实测值 3.6~3.9 3.8 2.20~2.6O 0_30~0.55 2.6O 0.34 ≤0.08 / 图3 2.4优化方案的确定 鼍 图2 方案l,在原方案基础上将下排孔与卜排孔JLfj竖筋过渡, 消除原支架麻力集中设汁,将中间开口部位两Y,J ̄L之间 过 渡筋连起来,商到将该筋下延至基体,该方案改进后单个支 架重量增加2.5kg,利用Hyperworks软件对导向臂支架进行 网格划分,由于导向臂支架结构复杂,这里采片j三角形与四 面体的混合单 ,网格尺 q-4mm(以下方案也是按此进行 格划分),有限 模型节点数50946,实体单兀数2l935。利 改进方案及静强度分析 Hyperworks软件的OptiStruct进行有限元静强度分析,经 分析转弯、制动、加速三种1-况,其中在转弯丁况时导ruJ臂 结构优化原则足在原支架结构基础j一进行结构改进,支 支架的应力最大,原方案最大为149Mpa,安全系数为2.1 5, 架安装螺栓数 、材料及硬点安装尺寸保持不变, 续的设 方案l的最大应力值为133.8Mp,安全系数2.38,方案1相 计方案依此为设计基准。 比原方窠有所改淳。如 4、5分别为原方案和方案l的二维 模型和分析结果。 2.1导向臂支架材料属性 导向臂支架材料为球景铸铁,牌号为QT500.7,材料力 学性能见表2。 表2材料力学性能 ; 材料 掸 H-:模培 (N/nun:) 服强度 泊松比 (Mpa) :ii}f度 (kg/mm’1 图4原方案转弯、制动、加速工况的应力云图 QT500—7 7.2E0O4 320 O.3 7.8E一006 方案2, 进行方案设计时,由十布置原冈,原方案导 臂支架与燃汕箱存在T涉问题,为此,将原导向髓支架下 2_2导向臂支架使用工况及载荷 根据复合 气怂架 i 的使川T况, 车辆转弯、制动 端导 臂的安装方式由两个蝶栓连接改进为销连接,同时将 2014年第10期 杨银辉等:基于HyperWorks导向臂支架的结构优化及改进设汁 导向臂支架中间向中问收拢,内侧板加强,与导向臂支架下 系数略有提高,但是重量增加较多,作为标载轻量化牵引车, 部圆滑过渡,该方案改进后单个支架重量降低3kg,同时利 同时方案1不利于整车布置,该方案也不可行:方案3与原 用Hyperworks软件对导向臂支架进行网格划分,划分后有限 方案相比,最大应力降低至129Mpa,重量降低了8%,冈此 元模型节点数41623,实体单元数175094。利用Hyperworks 选择方案3为导向臂支架的最终改进方案。 软件的OptiStruct进行有限元静强度分析,经分析转弯、制 动、加速三种1二况,其中在转弯工况时导向臂支架的应力最 3、疲劳分析及试验验证 大,该方案的最大应力值为344Mp,安全系数仅为0.93,相 比原方案,戍力太大。如图6所示为方案2的三维模型和分 析结果。 为了进…步验证方案3的可行性,运片J Radioss中的 Fatigue求解器,对原方案和方案3进行了S-N寿命对比分析, 分析时采用采用常麻变幅载荷,原方案从支架下排孔根部周 围疲劳最短,最低疲劳寿命仪为6.65万次,与第一次道路试 验结果基本吻合:方案3在同样区域疲劳寿命低,但是最低 V: y 图5方案1转弯、制动、加速工况的应力云图 循环为28万次,疲劳寿命高于原支架4.29倍,因此采用方 案3是可行,结构设计合理,在质量大大减轻的同时大幅提 高了支架的疲劳寿命,具仃很高的使用价值。 根据第_次改进结果,按照方案3的优化结果,进行了 第二次l5000km道路可靠性试验,经过试验验证,改进后的 导ruJ臂支架未发生裂纹、断裂等故障,与疲劳分析结果_一致, 完全满足产品改进的要求。图8为二维装配验 和道路试验 装车情况。 图6方案2转弯、制动、加速工况的应力云图 方案3,是在方案2的基础上进行优化设计,在下排外 侧孔两孔的侧部,圆滑过渡四条S结构的竖筋,直到过渡至 上排四个孔处,同时考虑到螺栓的装配,将下排中问部位的 孔凸起,以便于安装螺柃,并将两侧与导向臂下端连接的筋 进行加厚处理,消除方案2中应力偏大的问题,该方案改进 后单个支架重量降低2kg,同时利用Hyperworks软件对导向 图8方案3的三维装配和道路试验验证情况 臂支架进行网格划分,划分后有限元模型节点数43868,实 体单元数18742。利用Hyperworks软件的OptiStruct进行有 4、结论 本文通过对复合空气悬架导向臂支架断裂原因进行了分 限元静强度分析,绎分析转弯、制动、加速三种T况,其中  在转弯工况时导向臂支架的应力最大,该方案的最大应力值 析,排除了导向臂支架的铸造缺陷、材料及工艺加工问题,为129Mp,安全系数仅为2.48,相比原方案麻力大幅降低。 最终确定导向臂支架的断裂原冈主要是由于结构设计不合理 如图7所示为方案3的三维模型和分析结果。 导致断裂,为此,在原结构的基础上,保持原安装结构基本 小变的原则,运用catia三维建模,分别完成二种方案的三维 : V:V:。V 图7方案3转弯、制动、加速工况的应力云图 建模和静强度分析,通过分析结果比对,方案3相比原方案, 重量降低了8%,疲劳寿命提高了13%。最后经过疲劳寿命 分析和l 5000km的道路可靠性试验,改进后的导向臂支架 (方案3)满足设计使用要求,目前采用该导向臂支架的复 合空气悬架车型已批量投放市场,ih场反馈效果良好,经济 效益也很显著。 原方案与改进方案的对比分析结果见表4。 方案 况 最小安 龟量 转弯 原方案 方案l 制动 加速 全系数 2.15 2.39 参考文献 25kg 27.5kg 149Mpa 133.8Mpa 72MPa 74MPa 75MPa 77MPa …l张胜兰,郑东黎,郝琪,李楚琳.基于HyperWorks的结构优化 设计技术【Ml_机械工业出版社,2007. [2】吴仕赋.基于有限元汽车支架有限元设计【D】.长存:吉林大学,2005. 【3】李楚琳.HyperWorks分析应用实例.机械 ̄qk出版社,2008. 方案2 方案3 344Mpa 88.5MPa 89MPa 129Mpa 39MPa 39MPa 0.93 2.48 22kg 23kg 由以上的分析结果可以看出,方案2最大应力远大于原 【4]赵来刚,陈道炯.复合式悬架计算与设计 .汽车技术,200l1(3) 方案,方案2不可取;方案1相比原方案,最大应力和安全 38~40. 

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