维普资讯 http://www.cqvip.com 脱氢反应器结构的改进及应力分析 抚顺石油化工设计院刘明福 摘要:从膨胀节位置调整、可调式径向支撑结构、大开孔结构、上部换热器结构等方面对脱氢反应 器局部结构的改进进行论述和应力分析。 关键词:脱氢反应器;局部结构改进;应力分析 中图分类号:TQ051 文献标识码:A 文章编号:1001—4837(2002}08—0021—03 Structure Improvement and Stress Analysis of Dehydrogenation Reactor Fushun Petrochemical Design Institute LIU MiIlg—fu Abstract:The local s ̄cture improvement of dehydrogenation reactor from the expansion joints adjustment,ad— justable radial support s ̄cture,nozzle structure,upper heat exchanger s ̄cture,and SO on were discussed, and the stress analysis of dehydrogenation reactor was discussed too. Key words:dehydrogenation reactor;local structure improvement;sn踟analysis 某公司根据生产需要,将原3万t/a苯乙烯生 产装置扩能改造到6万t/a。脱氢反应器是该装置 中的重要设备,抚顺石油化工设计院承担了其中3 台脱氢反应器的设计,脱氢反应器的特点为:(1)温 度高,上部换热器蒸汽人口处的设计温度高达 815 ̄(2,反应段的设计温度为650 ̄C,设计主体受压元 件材料选用:304H奥氏体不锈钢;(2)制造精度要求 高,技术指标为:①筒体圆度:≤0.3%内径,且中心 管圆度≤3mm;②各层圆筒体同轴度:≤3mm;③简 体直线度:不超过总长的0.1%。 在改造设计中,第二脱氢反应器只利用原第一 脱氢反应器的一小部分筒体,可视为新反应器(见图 1),第三脱氢反应器在原第二脱氢反应器基础上加 长下部筒节,可视为旧反应器(见图2)。本文以新、 旧反应器为例就脱氢反应器局部结构的改进进行论 述和应力分析。 1膨胀节位置调整 图1第二脱氢反应器简图 图2第三脱氢反应器简图 重要。本次设计的脱氢反应器上部膨胀节位置由高 温区域移至低温区域(见图1、图2),改变了膨胀节 由温差应力造成的受力状态,避免了膨胀节由于受 ・由于温差应力的影响,膨胀节位置的选择十分 21 ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 脱氢反应器结构的改进及应力分析 V0l19.No8 2002 力不合理而造成损坏现象,膨胀节位置调整前、后造 成的影响,见表1。 表1膨胀节位置调整前、后对照表 、、、、、\位置 第二脱氢 第三脱氢 项目、\ 反应器膨胀节 反应器膨胀节 所在温度区域(℃) 一600 ~720 受力状态 拉应力 压应力 失稳状况 不易失稳 易失稳 膨胀节材料 304H Incolov800 膨胀节直径(mm) 1100 l500 膨胀节造价(万元) 2.2 l0.0 检修状况 困难 容易 换热器上管板 轴向移动 固定 膨胀节位置调整前,受力状态为受压应力,径向 易失稳,所处区域温度较高,膨胀节容易损坏;膨胀 节位置调整后,受力状态为受拉应力,所处区域温度 相对较低,上管板可轴向膨胀,由于上管板外径、折 流板圆环外径与简体内径间隙的,膨胀节径向 位移很小,与膨胀节直径相比较可以忽略不计。由 GB16749--1997((压力容器波形膨胀节》中第6.2条 应力计算可知,轴向位移引起的波纹管经向弯曲应 力 值近似为零。这样,轴向位移引起的波纹管经 向薄膜应力 4成为主要因素。组合应力 : 4+ 减小,从而改善了膨胀节的受力状况,稳定性增 强,膨胀节使用寿命增加,体现出本次结构调整更趋 合理。 2可调式径向支撑结构 如何避免反应器在高温操作下各个部件之间的 热膨胀差异产生的严重温差应力,是脱氢反应器结 构处理中的一个突出问题,必须让各个部件之间有 足够的轴向膨胀量。原脱氢反应器采用的是内筒与 筒体径向可调、轴向固定结构,即内筒与筒体同轴度 调节到设计要求的指标后,调节螺杆与内筒体接触 的两端焊死结构(见图3)。这种结构无法解决热膨 胀差异产生的温差应力,经常造成支撑杆拉脱以及 内筒损坏现象。 / { ’ li 图3径向支撑结构图 本次设计采用了可调式多点接触径向支撑结构 (见图4),既保证部件的径向相对位置,又允许部件 受热后可以轴向自由移动,这样,由热膨胀差异产生 的温差应力可以忽略不计。由于同轴度要求 ≤3mm,在结构上设计了定位装置,在上端三层圆筒 之间的距离由定位杆保证,因为定位螺栓是可调的, 所以上端同轴度也可控制在2.5mm以下。 l’. .L—J f ● : 。 Ir一 l 图4可调式径向支撑结构图 3开孔结构 由于脱氢反应器的操作温度在620℃以上,即 使是采用耐高温金属材料,此时的强度指标也已大 大下降,筒体上又有大的开孔,有的孔径甚至超过所 在简体直径的一半(设计的反应器最大开口为 DN1400),强度削弱严重,再加上蒸汽管口处由蒸汽 管路所施加的推力、弯矩等较大的外载荷,使筒体与 接管的交接区域产生相当高的局部应力。在大于 350℃的设备上开孔,通常不推荐用补强圈结构,因 为补强圈很难与壳体或封头壁贴合,在高温下很容 易造成较大的温度提高及不均匀蠕变,引起搭接焊 缝焊部出现裂纹,因而开口补强均用整体补强结构。 大的开孔接管有三种结构形式与筒体连接,即(1)插 入式接管(见图5);(2)翻边式接管(见图6);(3)嵌 入式接管(见图7)。 节 图5插入式 图6翻边式 图7嵌入式 第三脱氢反应器采用的是插入式接管结构,受 制造技术条件的,这种结构型式在开工后不久 即造成焊缝开裂和与筒体连接区域变形严重,虽然 主要是由弹簧吊架调节问题引起弯矩过大造成的, 维普资讯 http://www.cqvip.com 第l9卷第8期 压 力 容 器 总第117期 但结构不合理的缺点却暴露无遗。 应用Ansys软件对这三种结构进行局部应力分 析,以蒸汽入口管为例进行分析,计算条件为:P= 0.1MPa;/2=0.339;E=1.25×lOSMPa;口=1944× .从图8、图9、图l0三个应力分布图结果可以看 出:从理论数据上讲,结构受力状况以嵌入式接管为 最好(与筒体的对接焊缝认为是理想状态,焊接热影 响可以忽略不计),翻边式接管其次,插入式接管最 10 m/m/℃;水平推力F=4000N;弯矩M=20000 N・m。三种结构在上述条件下的应力分布及计算结 差。在生产过程中由于操作的压力、温度以及管路 所施加的推力、弯矩等载荷难免有所变化,设备制造 果见图8、9、10。 ^ Ys5.6.1 APR11 2oo2 NODAl09:48:55 SOLUTI删 STEP=1 S嘴一l DIX聚~【.ooli92 ^㈦ j惭‰ 鲫驰 丫 —l ZV=1 叼I .364822 率xF~.o30472 *YF一,943778 ●ZF~I 387 Z IIIJn 墓  ̄787_9lEE10 ̄07冒:}2雒馏 l7 图8插入式接管应力分布图 ANSYS 5.6.I AIRII 2002 09:4fi:27 NODA1.SOLUTION sTEP—l SIJB=1 SI 377344 船, SlX 106E+08 墓雪 图9翻边式接管应力分布图 图l0嵌入式接管应力分布图 不可避免产生的各种缺陷,接管与简体的对接焊缝 并非理想状态等,因此,高温脱氢反应器大的接管连 接应采用挠性结构,尽量避免采用刚性结构,以减少 焊缝处的应力集中,所有承受外力作用的接管应进 行应力分析计算后确定。等厚度翻边式结构比较适 用于高温脱氢反应器的大的开孔结构,本次设计脱 氢反应器DN≥200ram以上的开孔都采用了等厚度 翻边结构 4上部换热器结构 苯乙烯第二、三脱氢反应器上部的中间换热器, 属于管壳式换热器。由于壳程中过热蒸汽流速快, 当横向穿越管束时,可能激发管子振动或声振动。 如果振动剧烈到一定程度,将导致管子疲劳破坏或 撞击折流板孔边而被切断。通过计算来改变布管形 式以减小振动。第二脱氢反应器采用同心圆排列方 式(见图II),从而代替第三脱氢反应器的布管形式 图II同心圆排列简图 (三角形排列方式)。采用同心圆排列所产生的振动 要比顺排管束小得多,这样既减小了压力降,同时又 提高了传热效率。 收稿日期:2OO2—05—15 作者简介:刘明福,男,1964年生,抚顺石油化工设计院设备 室审核人,高级工程师。通讯地址:辽宁省抚顺市浑河北路 l6号,邮编:I13006。 ・23・