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混凝土面板堆石坝长面板裂缝控制

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混凝土面板堆石坝长面板裂缝控制

一、课题选择

1、面板裂缝概况

我公司承建的面板坝堆石坝,面板最大高度113m,最大厚度615mm,最大面板长度180.5m。面板分布在两侧的8m宽度共23块、中间15块宽度16m采用90天龄期圆柱体抗压强度25Mpa混凝土,全部面板双层钢筋。面板后结构依次为:三油两砂1cm厚、5MPa挤压边墙、堆石坝体。

二、现状调查

1、早期裂缝数量及分布调查

2015年9月份完成了已浇筑17块面板裂缝调查,6块长度小于69m的面板没有出现裂缝,总共94条,最大宽度0.3mm。对随机2条裂缝进行钻孔取芯发现,两处混凝土开裂深度大于16cm,宽度分别为0.11mm、0.2mm。

2、裂缝特征及发生发展规律调查与研究

通过现场检测和观测、历史试验借鉴、计算分析、研究规范、运用大量统计计算工具等,揭示了已出现的裂缝有如下8个特征:

a.面板长度小于68m的,没有发现开裂;

b.裂缝集中在面板中部,面板上部和下部两端没有;

c.裂缝水平方向分布,没有竖向或者任意方向裂缝;

d.裂缝长度。调查55条裂缝中,裂缝长度均大于1m;

e.每块板上裂缝间距小于20m,大部分约8m(约是厚度的16倍);

f.裂缝宽度。靠板中间裂缝宽度较边上大。宽度在0.06mm~0.31mm之间;

g.混凝土浇筑后第4天可以观察到裂缝,裂缝数量在10天后基本无变化;

h.开裂顺序。裂缝从面板中部偏下开始出现,将板分成两块;二序裂缝在这两块板上随后出现,大部缝再在其间相继出现。

3、坝体沉降现状调查

通过监测数据得知绝大部分测点月沉降在填筑完工3个月后的1~7月份≤5mm;裂缝出现的背后坝身段无明显水平位移。坝体填筑质量好,故排除沉降变形至开裂。

三、设定目标及目标可行性分析

长度小于60m以内的面板没有裂缝,故将11块长度大于60m的长面板作为攻关目标,通过攻关对策的实施,将相近长度面板裂缝数量减少到攻关前的60%以下。

四、原因分析

4.1 面板开裂原因分析

将每个原因都能与特征建立联系,在熟悉混凝土的结构性能、材料、工艺、环境等等对裂缝发展趋势和规律影响的基础上,根据裂缝特征反推本项目面板开裂原因和显著诱因。

4.1.1 设计原因:1)混凝土强度设计不当;2)钢筋设计不当;3)分缝设计不当。

4.1.2 材料原因:1)混凝土中含泥量太高;2)骨料级配不当;3)纤维含量不当;4)WHDF外加剂含量不当;5)AEA配合比中引气剂含量不当;6)混凝土中大粒径骨料含量太少;7)水泥选型不当;8)水泥强度选择不当。

4.1.3 配合比原因:1)水灰比过高;2)胶凝材料含量过高;3)砂率含量过高。

4.1.4 施工原因:1)早期钢筋扰动混凝土;2)早期模板扰动混凝土;3)少量外来水进入新混凝土;4)过分收面;5)收面使用了生水;6)温控不当实测混凝土内部最大温度38℃。

4.1.5 综合原因:1)环境温度变化,单日最大温差小于15℃;2)采用水帘养护;3)溜槽下料间断;4)在、吃饭、夜班浇筑不连续;5)干缩体积变形;6)约束条件下干缩体积变形;7)度变化导致的体积变形;8)约束条件下干缩、蠕变和温度等导致的体积变形积累过大导致应力超过抗拉力。

以上28个原因都能解释、诱发、引起或者支持混凝土裂缝产生的8个特征。

五、要因确认

5.1 要因判定

根据对面板裂缝现状的综合分析,结合专家组讨论结果和业主方经验,决定

取对5个以上的混凝土裂缝特征有影响的因素作为显著因子,共有11个因素对5个以上的混凝土裂缝特征有影响。但是,有1项能够解释全部裂缝特征,即最后项综合原因“约束条件下干缩和温度等导致的体积变形积累过大,导致拉应力大于混凝土抗裂力而开裂”。

5.2 要因论证

ACI委员会在ACI224R-90《混凝土结构裂缝控制》报告指出“If the shrinkage of concrete caused by drying could take place without any restraint, the concrete would not crack”。可见有约束时累积了过大的体积变形不协调、不同步必然产生裂缝,尤其是贯穿性结构裂缝,这是开裂原因。

对于面板采用双层钢筋后导致了比单层钢筋面板更多的微裂缝问题,ACI224-90的3.5.2指出:通过沿着钢筋全长粘结应力分配收缩拉力,裂缝进行了分配,一些宽裂缝被大量细微裂缝替代了。

从理论计算得出面板不开裂最大板长公式:

可以看出,Cx越小,Lmax 越大,Cx=0时 Lmax=∝,说明基础面约束对面板开裂起着重要作用。

证明了开裂主要原因是“约束条件”的结论。

六、制订实施对策

实施1、设置收缩缝,分期分段浇筑长面板,减少体积变形, 参照规范设置过缝钢筋;

实施2、根据ACI 211规范增加纤维到混凝土中,提高抗裂能力;

实施3、将WHDF抗渗密实剂由5.7降到4.6;

实施4、根据规范,通过试验确定,在混凝土中参加4.5%引气剂;

实施5、增加中石减少小石含量;

实施6、根据规范 ACI 211减少水灰比,从0.降到 0.47;

实施7、通过实验室室内适配试验降低胶砂比;

实施8、严格控制塌落度,坚持流水连续养护;

实施9、从各方面减少约束和体积变形;

9.1 割除结构钢筋网架立筋以减少面板受到的约束;

9.2 清除二期面板浇筑期间竖缝间新老混凝土粘连,确保设计2cm缝面宽度,消除先浇块对后浇块体积变形的约束;

实施10、降低混凝土浇筑温度,控制混凝土温度变化;

10.1 草袋保温10天;

10.2 搭设遮阳棚防止混凝土骨料温度过高;浇筑混凝土期间,采取湿麻袋包裹搅拌车罐体,冷水冲洗钢筋、混凝土基础面和埋件以免过多升温;

七、效果检查

采取对策后,面板裂缝数量与前期没有采取对策相比明显减少。攻关后,单块长度相似面板裂缝最低减少量为公关前的.5%,低于目标值60%,实施成功。

八、总结和下一步打算

我方將继续学习、研究、勇于创新的,把方法和规范推向海外,积极推动国际标准中国化、争取国际话语权,沿着一带一路把中国技术和质量标准推向世界,为中国企业创造附加值更高的价值,为水利水电创新发展做出应有的贡献。

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