时 间:2014年11月25日09:00 地 点:中控楼107会议室 主 持 人:宋淑群
参加人员:马训华、訾士宪、赵绍武、王耸、国洪鹏、龚双喜、袁建奎、王志磊、赵西坤、吕晓光、谭刘伟、张红勇、赵强 、薛保成、孟昊、张维杰、张先春、张正华、孙秀英 会议内容:
11月25日09:00,公司组织召开了国宏公司2014年11月份总工安全隐患排查会议。会上安环部通报了2014年10月份隐患跟踪治理情况,生产运行部通报了本月隐患排查情况。总工程师宋淑群、副总工程师马训华对隐患排查治理进展情况进行了点评,并对下一步的工作做了部署和要求。
2014年11月公司级以上隐患共计15项,1项A级隐患,4项B级隐患,10项C级隐患。具体通报如下:
一、2014年10月份隐患治理情况: A级隐患1项:
根据危险化学品生产企业用电负荷等级要求及《供配电系统设计规范》(GB/T 50052-2009),国宏公司110KV电源需双重电源供电。目前,国宏公司两条110KV供电线路中,一回为八宏线,另一回路为彦岗线国宏分支线。两回线路因济宁供电电网原因,不能进行合环操作,正常运行时由八宏线带110kV I、II段母线单回路运行,彦岗线
国宏分支线作为备用,两回路间只能断电切换。因此,目前的供电系统运行方式不能保证生产系统安全可靠运行,对生产系统安全稳定长周期运行造成隐患。
目前治理情况:
①高压班每月巡视外供线路至少两次,发现问题及时处理,确保供电安全。
②新建110KV变电站施工按计划进行,土建部分施工基本完成,转入设备安装阶段;外线施工正在与地方部门积极协商。
③每月定期组织应急演练,提高断电应急处理能力。 ④每周进行一次柴油发电机启动试验,确保应急电源供电。 ⑤对彦岗线加强监控,保证处于备用状态。 计划完成时间:2015年1月 治理单位及负责人:王冬 B级隐患4项:
1、目前,水汽车间锅炉给水泵采用母管制运行方式,其中2台电泵,1台汽泵,系统正常运行期间,3#变频电泵和汽泵并列运行,1#电泵备用。2011年6月26日,国宏公司用电中断,锅炉断水达90分钟,虽然经过岗位操作人员努力设备安全停运,但如果处理不及时,会造成重大设备事故。 目前治理情况:
①给水柱塞泵设备、电气部分已安装完成。
②车间已制定全厂停电应急预案,断电时按预案处置,确保安全。
③利用系统大修时接临时电源对给水柱塞泵进行试车。 计划完成时间:2015年2月 治理单位及负责人:王永平
2、气化炉装置ESD紧急停车系统自身无上位显示软件,与DCS控制系统之间的信号传输采用的是MODBUS通讯方式。而且在ESD中MODBUS通讯接口和CPU集成在一块。这样存在以下隐患:(1)MODBUS通讯故障,DCS和ESD之间的数据传输丢失或中断,引起气化炉联锁跳车;(2)CPU模块故障,引起MODBUS通讯故障。
目前治理情况:
①厂家已于4月底系统检修期间完成工程量测算。
②改造方案、计划已完成审批,并完成采购,系统检修时进行改造。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:王永平
3、B套汽轮机排气侧轴封处漏油,漏量约13L/h,由于汽轮机本体处的温度较高,高温部分易发生火灾,存在安全隐患。
目前治理情况:车间已制定应急措施并组织岗位人员学习、演练,岗位巡检时定期对现场漏点擦拭清理,定期回收接油桶,消除火灾隐患。待停车大修时更换轴封,消除漏点。
计划完成时间:2015年1月 治理单位及负责人:王永平
4、离子液脱硫项目为实验型项目,现场设备有较多塑胶(增强聚丙烯)设备,气密性实验压力为0.07MPa(硫回收正常工作压力0.08MPa),目前装置准备进入投料试车阶段,工艺气为硫回收尾气(H2S+SO2≈2%),装置容易泄漏对现场人员构成较大安全隐患。
目前治理情况:
①公司已成立试车指挥部,合成车间所有参与试车人员已经培训、考试合格。
②成都宇润公司技术人员进行全程技术指导,确保试车安全。 ③目前装置改造已完成,计划11月底前再次组织试车。 计划完成时间:2015年12月 治理单位负责人:王永平 C级隐患共10项:
1、301、302变电所高压柜后门原设计没有机械联锁和电气联锁,运行人员在摇测绝缘时,有误入带电间隔的可能,危及人身安全,急需消除该隐患。
目前治理情况:
①301、302变电所已进行部分改造,计划利用系统停车检修期间改造完成。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:电仪车间 陈新义
2、锅炉除尘器滤袋运行时间长,除尘器压差过大,造成锅炉炉膛出口正压运行。且烟气流通速度过低,造成炉膛差压偏大,炉膛上部温度偏高,影响锅炉安全运行。
目前治理情况:11月3日已完成2号锅炉除尘器滤袋的更换,1号锅炉除尘器滤袋计划2014年12月底全部完成更换。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:水汽车间 杨佃忠
3、水汽车间3台锅炉在运行过程中均出现过水冷壁管泄漏情况,造成锅炉被迫停炉问题,虽然在检修过程中更换了部分存在漏点的管线,但部分水冷壁管厚度已经减薄,对锅炉的安全运行造成危险,存在安全隐患。
目前治理情况:
①目前蒸汽出口压力控制在8.5-9.0MPa车间作为厂控工艺指标考核。
②车间严格落实控制水质指标,每班对凝液进行分析,出现异常情况时及时汇报生产运行部排查原因,及时调整加药量,防止不合格凝液进入锅炉水系统。
③2#锅炉水冷壁已完成更换工作,计划2014年11月30日前完成大修。
④新增脱盐水系统8月份开始施工,预计2014年12月完成调试。 计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:水汽车间 杨佃忠
4、103.8m3属于甲A类,根据原设计规范《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)要求,丙烯贮槽离周围甲醇闪蒸槽、预精馏塔等安全距离不满足要求,需对丙烯贮槽进行改造。
目前治理情况:
①设计院已完成丙烯罐改造方案,需利用停车机会进行改造。 ②目前合成车间对丙烯储槽监控运行,加强巡检力度,严格执行充装程序。
③已制定丙烯储槽改造方案,利用系统停车进行改造。 计划完成时间:2015年1月 治理单位及负责人:合成车间 张路
5、硫回收主燃烧炉耐火浇注料脱落,筒体碳化严重,且自动点火系统和火焰检测系统目前均已失效,主燃烧炉点炉由人工进行点火并从观察孔肉眼判断是否燃烧正常,且系统负荷波动期间由于火焰检测失效无法判断燃烧状态,容易造成事故,存在安全隐患。
目前治理情况:
①车间已制定主燃烧炉监控运行措施,根据炉温判断主燃烧炉火焰状态;重点监控燃烧炉表面温度,表面温度大于260度时作紧急停车处理。
②主燃烧炉及自动点火系统计划已落实,正在比价采购。 ③燃烧炉点炉时加强分析,确保安全。 计划完成时间:2015年2月 治理单位及负责人:合成车间 张路
6、气化界区进气化炉氧气流量调节阀FV-1307A/B/C为单密封套筒平衡调节阀,每次开停车时均有高压氮气对该阀后管线进行吹扫,造成阀后压力远大于阀前压力,这种工况将对只能承受单向密封的平衡密封圈造成破坏,结果造成调节阀内漏严重,且在工艺低负荷调节阀小开度时氧气流量波动,存在氧煤比不易控制的安全隐患 。
目前治理情况:所需要的阀内件已完成采购,11月24日已达到北京厂家,正在进行内件打压等相应工作,到货后系统检修时更换。 计划完成时间:2014年12月
治理单位及负责人:电仪车间 陈新义
7、合成界区使用五台锥形流量计用于净化(FE-02225)、合成(FE2007)、精馏(FE-2112、FE-2113、FE2114)工段蒸汽测量。由于该型流量计结构形式存在隐患,锥形节流件长期受蒸汽冲刷易脱落,造成蒸汽流量无法测量,同时脱落的锥形节流件堵塞流量计后阀门、管道,存在安全隐患。
目前治理情况:
①已完成改造方案编制和审批。 ②五台流量计已到货,系统检修时更换。 计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:电仪车间 陈新义
8、由于除氧器内件可能损坏,致使除氧器溶解氧含量长期≥50μg/L(指标≤7μg/L),将造成锅炉给水溶解氧含量高,在锅炉高温
高压环境下,造成锅炉水冷壁管氧腐蚀,缩短水冷壁管使用寿命,甚至造成水冷壁爆管事故,存在安全隐患
目前治理情况:
①已与厂家交流确定检查修复方案,利用停车机会进行检修。 ②运行中控制除氧器压力在0.23MPa,尽量保证除氧效果;在锅炉给水中每天加50kg除氧剂。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:水汽车间 杨佃忠
9、原硫回收至热电尾气管线是碳钢管,极易发生腐蚀,导致尾气泄露,影响系统安全生产,存在安全隐患。
目前治理情况:
①目前车间已制定尾气管道更换方案。
②车间加强尾气管道巡检力度,发现泄漏及时处理,确保人员安全。
③车间已制定尾气管道监控运行方案,重点伴热管道情况,确保管线不积硫。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:合成车间 张路
10、脱盐水站东西走向的主管道沟内敷设的仪表空气管路锈蚀严重,已经开始出现漏点,造成仪表气泄漏,仪表气压力不稳定,存在气动阀门控制失灵、脱盐水系统停车的安全隐患。
目前治理情况:
①已完成漏点处理,临时气源气源管线已敷设完成。 ②利用系统短停机会敷设新的仪表管线甩头接入。
计划完成时间:2014年12月 治理单位及负责人:电仪车间 陈新义 三、相关要求
1、各种货车在厂区内行驶,会有不同程度扬尘产生,针对此项问题,安环部、工程部制定具体实施方案,在公司内规划一合适位置,建设洗车池,确保进出厂车辆尤其是货车的轮胎、车厢等洁净,避免扬尘污染。
2、2015年大修计划初步安排在5月份,各车间针对初步的时间计划,安排各车间相应的检修计划以及相应的备品备件,此次检修是一个关键机会,在以后的生产中,不会每年都安排大修,初步计划3年一大修,所以各车间要认真对待,仔细排查系统的隐患,利用此次机会完成相应隐患的整改工作。
3、目前安全形势极其严峻,各单位、各部门要以不变应万变,确保系统安全运行。同时要加强自身的自救知识和安全技能的学习。
4、离子液硫回收装置计划11月底试车,技术部集中组织离子液岗位人员、合成车间技术员、技术部技术员等相应人员对试车方案、流程、前期的改造等进行培训。开车前安环部牵头对该装置进行HAZOP安全评估后再进行试车。
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