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整修轨在线探伤系统的研制

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上海铁道科技2006年第5期 文章编号CN 31—1502/u(2006)05—049—03 整修辄在线撬伤系统硇砜制 陈志远上海铁路局技术中心 ■.■一  一■誓的有效探伤问题亟待解决。 机床前整形后;整台设备包括探 架、钢轨驱动系统、探伤系统和 1问题的提出 可能造成漏检。 ③探伤方法可操作性差。 工线函【2oo3】19号文规定“凡下道 由于人站在钢轨上推行仪器,难以 2技术方案 根据上海铁路局工务机械 伤未发现伤损的钢轨(简称整修轨)”,以 检查探头的位置、注意探头的耦合状况。 确保铺设整修轨线路的行车安全(下图 对于出现的疑难波形不能进行有效地排 修流水线当前的工位布局和作 必须要得到另外一人的 情况,在线探伤系统安装位置 左侧是整形机、右图为待探伤整修轨)。 除,要做到放心,轨经整修后重新铺设上道的必须是经探 帮助,实际上就需要二人作业。 ④探伤存在较大区域的盲区。 由于没有引轨放置仪器进行过渡, 辅助装置、探伤耦合系统(见图一 每根钢轨的前后端各约一米的距离不能 有效探测(如图2)。 由于仪器通道受限,线路上对钢轨 轨头不同趋向的核伤进行探伤是通过周 期性改变探头方向栾l解决 (觅钢轨小车 探头布局)而整修鞔的探伤是一次性探 伤,根据酱前探头布J葛I形式 ;存_在精检的 可能。2005年3.且蟪赣线整恪轨折断的 教训是极其深刻的(伤损位置见图3)。 一_ 图4 图5 探头安装机架由机座、探 置及其升降机构、钢轨导向装j 机架上的探头安装装置, 头耦合面形成相对钢轨踏面j 实现组合探头与被探钢轨面动 耦合,从轨端进入第一个探头 应钢轨高度的变化(10nun范匪 图1 图2 钢轨走行驱动系统,通过 器控制流水线中待探钢轨的 (2)整修轨探伤存在的问题。根据上 述作业流程,我们可以发现: 分别控制前后各输送马达,走 调节范围0m/arin到30m/arin; 线采用5个1.5KW电机作为蟊 3个为送轨电机,2个为出轨电 电机可选择变频运行、工频运 图3 12005年皖赣线芜湖工务段管内整修轨 因轨底伤损折断情况 ①探伤工的作业安全难以保障。 人行走在一根钢轨上,要注意仪器 显示波形,还要推行仪器,很难兼顾脚 下,容易失足或脚落进轨缝里,扭伤脚的 三种方式。 探伤系统包括探伤仪、探 情况时有发生。 上述四个问题的产生归根结底是因 ②探伤质量难以保证。 耦合系统。 为目前整修轨的探伤方式造成的,在发 正是由予安全问题的存在,探伤工 探伤耦合系统:耦合剂采 生皖赣线整修轨折断时间以后,整修轨 难以全心全意注意仪器的显示波形,极 组合探头布局:不低予目 维普资讯 http://www.cqvip.com

50 上海铁道科技2006年第5期 钢轨探伤仪检查能力,可以检查整个轨 个滚道线采用5个1.5KW电机作为滚 到一定高度(此时6个探头能与钢轨踏 头部位和轨腰及轨底投影区范围,可以 道动能,3个为送轨电机,2个为出轨电 探测轨头核伤、轨底横向裂纹,轨腰水平 机。为了有效解决生产效率与探伤速率 裂纹和轨腰螺孔裂纹,仪器共使用。6个 之间的矛盾,本系统采用变频装置(如图 通道:前37o和后37。共同使用6通道, 7、图8),滚道线正常状态下以工频匀速 面充分耦合,利用探头自身弹簧使耦合 力达2 ̄3kg),机架上的探头安装装置, 通过使探头耦合面与相钢轨踏面形成 30。倾角(如图9),实现组合探头与被探 左前70o使用l通道,右前70。使用2 运行,当进入探伤装置前以变频减速运 钢轨面动态下充分耦合,从轨端进入第 通道,左后70。使用3通道,右后70。 行。采用选择按钮给变频控制器开关信 个探头起即刻适应钢轨高度的变化 一使用4通道,0。使用5通道。 3具体实施方案殛原理 (1)探头安装机架f图6) 整体机架固定在地面上。6个探头 安装在一块探头安装装置上,其升降机 构采用丝杆传动,导杆定位,确保安装装 置运行不发生倾斜,保证探头同时耦合, 整个装置由电机驱动,钢轨进入前,探头 架整体下降到位,其上安装多通道转换 盒、耦合水流量控制开关,其下方安装耦 合水回收箱;升降电机的功率0.2k ̄v,转 速为1380tr/m,速比1/60,升降速度为 14mm/m ̄电机工作采用点动控制,安装 2只限位开关上进行保护。其电器控制 与其宅羟制部分结合成 个控制箱。 机座两侧各安鹱3个导向轮,.确保 钢轨沿流水线中心线直线走行,钢轨进 入探伤区后横向摆动不超过lOmm。 幽6 (2)耦合水: 在机架附近一定高度内安装1只水 箱,直接用自来水接入,水位由浮球控 制,开关安装在操作台上,通过1接6转 换接口分别引入6个探头。耦合水经水 箱回收后从地面排水沟流出。 (3)钢轨走行驱动系统: 设计思想及原理:在线探伤装置是 将探伤设备安装在滚道流水线上,钢轨 在运行的过程中自动完成探伤过程。整 号,从而控制变频器输出频率,最终达到 (10mm范围内),使钢轨全长范围均通 控制滚道电机的转速,实现快速或慢速 过6个探头;且探头安装装置下降到高 运行。滚道电机可选择变频运行、工频运 度确定后,以后每根钢轨进入探伤区时, 行和停车三种方式。 其高度无需变动,而且却能适应钢轨高 按下上电按钮后,系统处于待机状 度的变化(幅度为lOmm);当探头与探 态。如果将转换开关置于快速位置,板动 测面接触时,与钢轨踏面充分耦合,不接 前进、后退按钮,变频器输出频率为 触时恢复相对钢轨踏面成30。倾角。 50HZ,滚道电机按50HZ频率运转。当需 要低速运行时,只要将转换开关置于慢 速位置,按下启动按钮,变频器输出频率 为15HZ,滚道电机按15HZ频率运转, 由于变频器设置成线性加速,输出频率 按照恒定斜率递增,.电机将缓慢加速到 图9(探头耦合时情况) 设定值,这样保证钢轨自动进入探伤探 头。 ■一 图10(探头非耦台时情况) 探头耦合面相对钢轨端面成30o以 图7【按钮布局) 图8【变频系统) 上倾角,依靠小弹簧来实现。 在自动运行期间如果发现异常情 (5)探头布局、设计思想、具体解决 况,可以按下停止或急停按钮停止电机。 方案 本系统有比较完善的保护装簧,电机有 ①布局(图l1): 过压、过流保护、热保护。变频器也具有 不低于目前使用的钢轨探伤仪检查 比较完善的保护功能,在运行过程中,如 能力,可以检查整个轨头部位和轨腰及 果发生异常,则变频器立即封锁PWM 轨底投影区范围,可以探测轨头核伤、轨 输出,进入故障保护状态。由闪烁显示的 底横向裂纹,轨腰水平裂纹和轨腰螺孔 故障代码,指示当前故障信息。不论是否 裂纹。 发生故障,只要变频器工作在参数设定 状态,用户就可以通过键盘,进行故障查 询。所以本系统操作、检查维护非常方 便。 (4)原来探伤小车对轨端一米的距 左翦 ; 前70 垢70 右后∞’ 后37’+0 曹升‘ _ _- 离内不能有效探测的解决方案 图11 原探伤小车对轨端一米的距离内进 仪器共使用6个通道,前37。和后 行探伤时,6个探头不能全部对其探伤。 37。共同使用6通道,左前7O。使用1通 本项目解决方案是:探头安装装置下降 道,右前7O。使用2通道,左后7O。使 维普资讯 http://www.cqvip.com 上海铁道科技2006年第5期 51 用3通道,右后70。使用4通道,0。使用 5通道 ②设计思想: ②仪器的l一4通道距离增益从 于1.5大格.有的近2格:符合满足检测 I hlh降为5db,减少仪器远区的干扰影 灵敏度的要求。五通道0。探头检测螺孔 响。 水平裂纹(3mm)。底波孔波裂纹波交替 ③仪器电源从市网电压改为电瓶供 清晰,无杂渡.探伤灵敏度余量38db 六 旧轨整治长轨条的检测主要是检测 通道:井接2只37。探头.检测螺孔向 轨头棱伤,轨底划痕,横裂还有水平裂 电,减少动力设备的用电干扰. 伤 纹。刚GT一6B璎钢轨探伤仪.原本为6 ④仪器探头,从普通的路轨探头改 上.向下37。的斜向裂纹(3mm长度).个通道,CHl,CH2为70。通道.用于检测 为聚稀亚安的高灵敏度探头。增加仪器 波强烈满幅,无杂波出现.灵敏度余量 轨头核伤。CH3.CH4为37 通道,用与榆 的抗干扰性。 38db左右。 (2)在线长轨试验检测: 测螺孔斜向裂纹和轨底横裂检测 CH5, ⑤钢轨行进的动力没备加强接地措 此乃L述措施中最重要的一条.是减 各通道一E作正常.在正常轨腰内 CH6为0。通道.用与检测水平裂纹 ,整 施。修轨探伤需要一次就要完成对钢轨垒断 少对仪器电磁干扰的措施中从源头解决 70。探伤无杂波出现 0。探头底波正常, 该系统结构新颖、实用.解决钢轨探 丽探伤。 的方法。 降低了 上述五条措施采取后,电磁渡干扰 伤盲区,且基本实现自动化作业.从38db下降至25tib.而仪器在正常探 劳动强度.确保了人生和设备安全;更主 要的是严格执行了工线函【2003】19号 测的情况下探测灵敏度为34db左右.故 完全满足使用要求,在正常探测时不发 文规定“凡下道轨经整修后重新铺设上 生电磁场干扰波 符合现场使用要求。 道的必须是经探伤未发现伤损的钢轨 (2)对钢轨无间断探伤,并杜绝探伤 (简称整修轨)”之规定,为整修轨无缝线 加强轨头核伤的检测。这主要考虑 肓区 原设想拟采用带开关的磁铁钢轨 路提供了安全保障。 安装在轨端.使探头顺利过渡到钢 该体统从2006年4月调试结束后. 到轨头的内外侧、向前和向后倾斜的核 导向.伤检测.(如图所示。)这样则需要拥有4 轨踏面上.但此方法存在两个问题:一是 投入试用.深受职工和其他兄弟单位欢  个70。通道。故CH3,CH4要改成70。通 需人^r=安装或拆卸磁铁钢轨导向.如果 迎。试用以来已发现35根各类伤损钢轨。道,考虑到原来37。通道与70o通道距幅 吸力小则1 作不可靠.吸力大则不容易 拆卸:二是钢轨探伤不连续 不一样.所以37。改成70。探头 作距离 责任编辑:徐峰 收稿日期:2006.9 幅度也要等同改进。同时为了现伤探工 通过分析A、B类不磨耗钢轨在滚 作的操作方便.观察的直观,现将CH3, 导线E运行时钢轨踏面高度的变化规律 CH4的回波显示改成向上的显示.使之 及变化幅度,及对探头本身结构分析.提 4个70。工作回波均为向上显示 朦仪器 出“通过使探头耦合面形成相剥钢轨端 的CH5仍维持为0度通道 原仪器上的 面成30 角.实现组合探头与被探钢轨 CH6则需要改成双37。通道。由于CH6 面动态下充分耦合,从轨端进人第一个 0ram 原来是0。探头纵波探伤.现要用双37。 探头起即刻适应钢轨高度的变化(1横波探伤同时一I:作.则需要加大发射强 范围内)”的解决方案 度.由原来的一级发射改成二级串联发 (3)目前流水线钢轨走行速度是 airn.而探伤工况下的钢轨走行速度 射.满足双37a探头同步工作的发射强 24m/度。 则根据钢轨探伤工艺确定.在研制阶段. 其速度有较大不确定性:因此提出通过 4重点技术攻关情况 变频器实现对走行速度的无级.阋节。这 (I】在试验的过程中,发现钢轨行进 样利于探伤T艺调试.还能满足该流水 的动力设备启动时.产生电磁干扰波.电 线快速运送C类轨和入库钢轨 磁干扰波呈草状出波。尤其在各通道的 远区刻度8一l0尤其严重。干扰波在 5最统可靠性验证 38m 左右.为解决干扰问题采取了以下 几条措施: 照机完工后即进行了探伤试验。 (I)在线测试轨检测: 二.三.四通道检测轨头中4平 一.①仪器对接电缆从五米缩短为一 米.以减少干扰的长度 底 L,灵敏度余龃在伤渡位移动量均大 

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