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燃煤烟气脱硫脱硝一体化技术研究

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燃煤烟气脱硫脱硝一体化技术研究 李平 (山西大同市煤矿设计研究所山西大同037044) 2.2氧化剂和添加剂流量对脱硫脱硝效率的影响 在上述研究的基础上,使用35%以上的氧化剂做试验,计量泵 通过与附加的氧化剂的逆流注入测试,做两组测试,以验证流量对 测试的影响,通过流量测量泵对氧化剂流量和添加剂流量进行调 整,尝试不同的流速,研究脱硫脱硝的效果与氧化剂添加剂量之间 的关系[31。测试作为第一组如下:试验条件下,开始与氧化剂流量 0.4m3/h调节试验,实验开始20分钟后打开添加剂泵,调节测试 0.4m3/h的流量,从第55分钟开始,实验的氧化剂流量调节为 0.6m3/h,335分钟后停止氧化剂和添加剂的添加试验,在试验中氧 l概述 化剂流的开始调整为0.6m3/h结束时,脱硝效率提高了约10%,在 煤炭作为一次能源,是世界上最重要的能源来源,在我国也有 第三处54分钟时脱硝效率开始加快增加,测试结束前硝化测试效 着重要的作用,随着工业的发展,燃煤将在以后很长一段时间内不 率保持较高水平,停止实验后脱硝率降低到实验前水平。 可取代,煤炭资源发展和利用是不可避免的,它仍然是对环境造成 3脱硫脱硝一体化技术和应用 严重的污染lll。二氧化硫和氮氧化物是空气最主要的两种污染物, 煤炭燃烧排放烟气中的SO 和NO 是空气污染物的重要来源, 也是酸雨产生的主要因素,因此 『:生能、低成本的脱硫脱硝催化剂 这两种污染物造成生态环境严重破坏。近年来,由于越来越高的环保 和新工艺新设备的研究开发将具有巨大的社会和经济效益。 要求,加大了更多燃煤锅炉对二氧化硫和氮氧化物的控制。如果使用 2烟气脱硫脱硝一体化技术研究 的是脱硫和脱硝两套设备,不仅占地面积大,而且前期投资费用高, 后期运行费用也很高,如果采用集成脱硫脱硝工艺,设备结构紧凑, 为了实现脱硫脱硝一体化进程,制定自主知识产权的节约能 投资和运行成本低,脱硫脱硝效率高。脱硫脱硝一体化融合技术通过 源、成本低、自主型脱硫脱硝同步集成技术,实现在一套设备上同 去除机理可分为两大类:联合脱硫脱硝(com一结合二氧化硫/脱除 时脱硫脱硝,在实验的基础上进行参数优化 。 NO )技术和同步脱硫脱硝(S02/NO 同步去除)技术。联合脱硫脱硝技 2.1实验装置及流程 术是指脱硫与脱硝技术的融合形成的一种一体化技术。 2.1.1实验药剂的配制 表1脱硫脱硝一体化技术对比 氧化剂的配制:选取主要成分为双氧水的氧化剂,配制质量 工艺 添加荆 脱硫率% 脱硝率% 副产物 技术评价 原理 浓度为45%的氧化剂;添加剂的配制:添加罐中注入一定量的水 喷头易堵塞鲒 用石灰浆与尿素溶液灌合后于1000摄氏度 囊浆尿素 硫鲮钙 垢脱硫脱硝效 条件 喷^炉艟.氰氧化物与尿亲生成=氧 和CO(NH2) ,通过添加罐搅拌器搅拌使CO(NH2) 溶解,根据需要 率小高成本低 化碳和水燕气,同时_氧化硫 氧化钙生成 配制3种不同浓度的添加剂。 固体硫酸钙 投资与运行费 时子氯氧化蜘:scR对于■氧化硫{催化氧 2.1.2反应原理 SNOx 空气氨气 硫酸 用较高l脱硫脱 化生成三氧化硫,三氧化硫与水生成硫酸 硝触率高 实验中,将双氧水氧化剂逆流喷射到烟道中,从而把烟气中一 液奋一 无=执污染,亦 SO2和NOx在吸收剂 吸附后,吸收剂在再 氧化氮氧化为高价态的二氧化氮,将烟气与含添加剂和石灰石浆 NOSOx NacO3吼收剂 无废水排放的 生嚣内 元素硫可深加工为渣卷■氯化确 氧化硫 问题 的吸收剂混合,脱除NO ,主要反应式为(1.1)一(1.3)。 话性嵌脱 元寨硫 运行和操作费 珥性炭 或渡芯 用低,尢需水. 对r氮氧化物能在烟气宙71温度进行SCR, NO+H202‘ N02+H2O (1.1) 硫脱硝 对于=氧化硫则吸附储化氧化 氧化 七一次污染 2NO+3H2O厂+2HN03+2H20 (1.2) 疏 次脱硫脱硝 2NO2+H20r_+2HN03 (1.3) 3.1联合脱硫脱硝技术和应用 添加剂脱硝反应原理为: 联合脱硫脱硝技术是指单独脱硫和脱硝技术进行整合而形 NO+NO2+CO(NH2)2---- ̄2H2O+CO2+2N2NO2 (1.4) 成的一体化技术。据EPRI(美国电力研究院)统计,联合脱硫脱硝的 脱硫反应机理为: CaCO3+502+0.502+2H2O--*CaSO4・2H2O+CO2 (1.5) 新技术约60余种,其中被认为具有实际应用价值的一些技术已 实验流程及装置示意图如下所示: 经进行了1二业示范[41。 3.2同步脱硫脱硝技术和应用 {芯H 同步脱硫脱硝技术是指在反应过程烟气中的s0 和NO 脱 反 分 除技术的同步进行。烟气脱硫和脱氮的同步技术可分为两类:在 雾化 浆 J衄 鹤 ——._- 燃烧和后燃烧过程的烟道气去除技术中同步去除技术,其中燃烧 r 塔 器 后脱硝的废气是未来大规模工业生产应用的焦点。 黼王{、水 _ 3.3活性炭脱硫脱硝技术 活性炭脱硫和脱氮工艺类似于活性炭流化床的吸附塔设备 图1脱硝工艺示意图 (下转第46页) 《资源节约与环保》201 3年第12期 5系统经济和社会效益分析 5.1经济效益分析 天津国电津能热电有限公司2台330MW机组在实施火电机 组循环冷却水节能自动控制后,#l机组年可节电376.16万kW. h,机组平均供电煤耗按照340 g,kW.h计算,折合节省标煤量 1279吨/年,机组年运行小时数按照6000小时计算,机组供电煤 耗可降低0.646g/kW.h;#2机组年可节电356.21万kW.h,折合节 省标煤量121 1吨/年,机组供电煤耗可降低0.612g/kW.h。 天津国电津能热电有限公司2台330MW机组年可节电73Z37万 参考文献 kWJa,年节省 量2490吨/年,即可为国家节约资金1 868万元。 [1]黄新元,赵丽,安越里,常家星.火电厂单元制循环水系统离散优 5.2社会效益分析 2004,19(3):302—305. 天津国电津能热电有限公司2台330MW机组在实施火电机 化模型及其应用 热能动力工程,2]刘哲,王松岭,王鹏.300MW机组单元制循环水系统优化运行 组循环冷却水节能自动控制后,一年可为天津地区可减少CO:排 【lJ1.汽轮机技术,2010,12:475—477. 放6486吨,粉尘排放量减少3.68吨(其中:原煤(含Car 48%,含 3】闫桂焕,顾昌.变频调速技术在电厂循环水系统优化运行中的 Sar 1%,含Aar 22%)热值按照4700 kCal/kg计算,电厂按飞灰占 [研究与节能分析[J】.节能,2003,10:12—14. 90%,电除尘器效率99.5%计算)。 本文以天津国电津能热电有限公司2台330MW机组为例, 介绍了循环冷却水节能自动控制系统。 6.1本系统是建立在机组实时运行清洁系数的基础上,不受凝汽器 脏污程度和机组真空严密性的要求,适用于全年所有季节工况; 6.2本系统结合机组DCS系统完成计算控制模块的编制和组 态,保持机组在“最佳真空”状态下运行的同时,实现对循环冷 却水系统的节能自动控制,并适用于多机循环水系统并联运 行工况。 6.3本系统适用于300MW及以上容量等级火力发电水冷机组,特别是 天津、河北、河南等环境温度变化较为明显地区,节能效果更加显著。 6结论 (上接第39页) 作者简介 张宇(1979一),男,高级工程师,研究方向为火力发电厂节能技术。 瓦斯巷,可大幅提高Y型通风方式的通风能力和稀释排除瓦斯的 能力。回风顺槽和沿空回风巷允许瓦斯浓度不一致时,可推导出 如下配风量计算公式: =q(1+K2)(a+bK3)Kl/C1 (9) Q严[69(1一K3) 广q( —C3]/Cz (10) Q= + (11) 式中、分别为工作面、沿空回风巷瓦斯允许浓度,其余符号同前。 公式(5)至公式(11)只有在采空区瓦斯涌出比较大时才有意 义。否则公式(6)、公式(8)、公式(10)式为负值。从通风角度讲,当 采空区瓦斯涌出量很小时,使用Y型通风方式就没有意义。 3数学模型在16中O4综采面的运用 3.1工作面概况 在“吸附一解吸平衡”被打破后涌出后直接涌人工作面风流中;一 部分来源于采空区,采空区的瓦斯源一方面是遗留残煤,另一方 面则来源于与回采煤层相近的煤层,即6 .煤、6T煤和7煤。 3.2参数设计 按照2.2.1所述,已知回采工作面平均有效断面=13m ,工作 面绝对瓦斯涌出量=38.9m3/min,工作面风速=3.5rn/s,工作面最多 人数为25人,计算出的风量Q分别为4668m3/min、2016m3/min、 100m。/min,按照风速验算,195m3/min<Q<3120m3/min,确定综采 工作面需风量为3000m3/min,即主进风配风量为3000m3/min。 该工作面采用专用排瓦斯巷,故采用式(9)、(10)计算副进风 巷进风量,取C1=1%, :1.5%,令 l:1.2,K2=0.2, 3=0.2,a=40%, b=60%,得出@=1314m3/min。则总配风量,配风比。 某矿选择16 04综采工作面轨道顺槽作为沿空留巷的工业试 验巷道,留巷成功后作为l6 06工作面的运输J f计曹。l6 04综采工 作面所采煤层上方为6 E煤,平均层间距为2.72m;下方为6 煤和7 煤,6 煤与6_F煤、6_F煤与7煤的平均层间距分别为3.33m、1 1.31m。 运顺和 _均沿6中煤层顶板掘进,矩形断面(43m x2.8m),巷旁支 护采用j坷 直墙,墙c4 蔻度13m,高剧铡 :际采高为1B~28rno通风 系统.为运顺 、轨.『I厕 砜,轨Jl回芪抽巷回风,回采工作葙 口图1所示。 1 60 4顺巷 4结语 采场节能调风方式、通风形式等均可调节瓦斯运移,方法灵活多 样。Y型通风方式主要机理是调节采场边界风压值即通风风流流量 ;k/J,、方向、位置,以此达到控制采场风流和瓦斯浓度的目的,主进风 巷的作用是为工作面通风并稀释工作面涌出瓦斯,副进风巷的作用 是排除工作面上隅角瓦斯,可以 参考文献 【1]李全贵,翟成,等-1氐透气性煤层水力压裂增透技术应用 煤炭 工程,2012(1). [2]黄伯轩 场通风与防火[M].1.北京:煤炭工业出版社,1992(7): 174-185. 三 三 。1 1 604 ̄[3]程远平.高沼气综采工作面Y型通风方式主副配风比的探讨 『J】.煤矿安全,1990 ̄). 图1工作面布置示意图 f4】张国枢.通风安全学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2011. 分析16 04工作面所处位置及地质条件可知,工作面瓦斯 [5]国家安全生产监督管理总局.煤矿通风能力核定办法(试行) 主要由两部分组成:一部分是工作面煤壁及采落煤块所含瓦斯, fM】.北京:煤炭工业出版社,2005. ==———一,一一 一 ==± jI==—■ 喜三三互三 _=_: { I耍皇 (上接第42页) 的主吸附器,烟道气被氧化成SO:和s0,溶解在水中,以产生硫酸气 溶胶,同时被活性炭吸附,吸附塔中的喷雾氨被吸附在活性炭上,以 实现脱硝的目标,NO 催化还原为N 。SO:被吸附于活胜炭上,浯l’生炭 可以加热再生,吸附剂被加热s0:气体与反应器反应硫被回收,潘『生 炭再生后可重复使用。这种方法的脱硫率为95%,脱硝率从5o%N 80%,因为脱硫后产生的资源可以被有效地利用,同时同步脱硫和脱 氮减少烟气污染,这种方法具有很好的商业前景。 参考文献 [2]张虎等.燃煤烟气同时脱硫脱硝机理概述叭环境科学与技术 2006,29(7):103—105. 『3王振宇.燃煤电厂的除尘脱硫脱硝技术3][JJ.环境保护科学, 2005,31f总127):4—6,13. [1]王文选等.火电厂脱硝技术综述【J1.电力设备,2006,7(8):1—5. 黄少鹗.美国治理燃煤电厂氮氧化物排放的技术措施[J].电力 环境保护,1999,15 ̄):34—37,48. 作者简介 李平(1975一)女,山西大同人,本科,汉族,工程师,主要从事 环境保护工作。 《资源节约与环保》2013年第12期 

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