第1期2001年1月中国氯碱 China Chlor一AlkaliNo. 1Jan.,2001复极式自然循环电解槽运行总结刘永胜 (南宁化工股份有限公司530031)万方数据我公司年产2万t复极式自然循环电解槽于 1998年4月1日一次试车成功投产,至今已稳定运行了26个月。现将该装置2年多来的生产运行以及经济技术指标完成情况总结如下,并将该装置开停车过程需特别注意的问题介绍给大家。1工艺与设备 我公司离子膜烧碱装置为引进日本旭化成技术与设备。引进装置包括盐水二次精制(包括盐水过滤、离子交换)、电解槽、脱氯、烧碱浓缩及DCS系统等。1.1工艺 (1)一次盐水一次盐水与隔膜碱盐水精制为同一套系统,只 是将原来的精制后酸中和工艺改为化盐前酸中和(即预中和),避免酸性盐水进入离子膜界区。另外,为了适当提高(稳定)电槽温度,在一次盐水进人炭素管过滤器前增加了盐水预热工序。( 2)二次盐水一次盐水经炭素管过滤器过滤后, 经过滤盐水贮槽(D一150)后,用泵送到鳌合树脂塔进行离子交换,除去有害阳离子后,直接进人盐水高位槽(D-170)。( 3)电解 该工序有2台ML一32NC型电解槽,运行额定电流9. 0 kA。精制盐水经D一170稳压后与少量出槽淡盐水及高纯盐酸一起进人阳极室进行电解,出来的淡盐水送往脱氯工序处理。犯%的碱液经烧碱高位槽稳压后与补充的纯水一起进人阴极室进行电解,生成的32%烧碱送往浓缩工序进行浓缩或直接经冷却后作为成品销售。阳极生成的湿氯气及阴极生成的氢气则经压力和压差调节系统调节后送到氯氢处理工序。( 4)脱氯该工序采用空气吹除和化学脱氯相结合方法, 脱氯效果甚佳。将电解产生的淡盐水完全脱氯后送回一次盐水工序利用。( 5)浓缩该工序采用双效逆流膜式蒸发器蒸发工艺。电 解出来的32%碱液既可以直接经冷却后作为成品销售,也可以浓缩至50%作成品销售。1.2主要设备1.2. 1电解槽(2台)型号: ML一32NC单元槽尺寸:1 275 x 2 400单元槽数目:98对/台有效面积:2. 7 m2设计电压: 最大350 V/台 设计电流:最大10 kA/台正常开车电流密度: 3. 33 kA /M2设计温度: 85一90℃阳极: 钦 阴极:镍+活性涂层离子膜: ACIPLEX F42021.2.2盐水过滤器(2台)型式: 滤筒式规格:o1 350 x 5 798 H过滤面积: 12. 3 m2 材料:SS 400+HRL1.2.3赘合树脂塔(3台)型式: 立式规格:( P1 050 x 2 500(H)材料: SS 400+HRL2运行情况2.1技术经济指标完成情况从1 998年4月1日开车投产至今,整套装置正常运行26个月,共产出离子膜烧碱(折百)33 108.996t(注:该产量为每月实际人库量,非流出碱数),各项技术经济指标完成得都很好。见表Ia2.2运行情况简介装置从开车至今运行26个月以来, 运行很平中国氯碱2001年第1期表1主要技术经济指标完成情况表项目1998年1998年1999年1999年2000年。一12月6月12月5月月产量八・月一’1 636.51 831.71903. 9 1 797. 9 1 968. 6电流密度/kA・m一,2.963.2043.348 3.18 3.53单元槽电压/V2.963.093.107 3.07 3.14电流效率/%97. 197.3096.8 96.31 95.95直流电耗/kWh・t-2 1392 1352147 2 163 2 183NaOH浓度/% 32. 1732.3732.28 32.21 32.33( 质量分数)烧碱NaCl/NaOH/23 22 30 26质量x10一6Fe203 / NaOH /3 3.7 3. 8 3. 3x10一6氯氯气纯度/%99.6299.33 99.30 99.21 99.12气质(体积分数)量Oz/C12/%0.30 0.30 0.23 0.41(体积分数)氢气纯度/%99.8299.86 99.86 99.87 99.87( 体积分数)注:以上各项均为月份平均值稳,但停车次数还是偏多,共计25次。其中非计划停车14次,因为膜泄漏而停车3次,开车至今共计换(补)膜7张(次),现在电流效率还保持在95.9%以上。2.3运行过程中存在的问题及对策 (1)一次盐水S. S.有时超标,造成过滤器压差上升过快,过滤盐水出口S. S.超标。如果依照一次盐水中S. S.含量适当加大本体给料量,可以缓解这一矛盾,但要注意的是过滤器的使用周期要相应缩短。要从根本上解决这一问题,一是要不断完善一次盐水精制的工艺;二是要加强一次盐水工序的操作。( 2)盐水中硅含量时有超标现象,原因是化盐水中烧碱含量过大,主要是因为隔膜烧碱蒸发离心机回收盐水中碱含量过大,预中和自动加酸系统灵敏度、准确度不够。( 3)离子交换树脂自动阀容易失灵,造成树脂塔连锁停车。主要是这些电磁阀门的电磁触点易受潮或积水造成。为了避免这方面的问题发生,要求仪表工经常巡回检查并采取防潮、防积水等措施。( 4)树脂塔玻璃视镜的胶垫容易被挤出而泄漏盐水、树脂,这样的事故共计4次,在A,B,C 3个树脂塔都发生过。最严重的一次是2000年3月24日,A塔一个视镜的垫片被挤压出而泄漏盐水、树脂,且因为当班操作工对树脂塔的事故处理还不十分清万方数据楚,造成盐水高位槽D一170液面干,电槽被迫紧急停车(停车时间约5 h)。这次停车的主要原因是树脂塔视镜螺丝松动而造成垫片脱出。对此有两个措施:一是要经常检查相关螺钉是否有松动现象,如有要及时紧固好;二是一旦发生盐水(树脂)泄漏,可以采取只用1塔运行,发生泄漏的树脂塔停下处理,处理好了再投人正常使用,这样可以避免电解槽停电,避免更大的损失。( 5)进槽盐水的质量是能否长期保持离子膜良好性能的关键,无论如何也要保证进槽盐水主要指标的合格(如Cat' \ Mgt‘的含量等)。一旦出现盐水质量问题要及时采取相关的措施,问题严重而又不能及时处理时,宁可停车也要保证膜不受污染。 (6)电解槽在运行过程中,为提高膜效率和防止淡盐水中的C10一、C10;对阳极系统设备、管道等的腐蚀,必须严格控制好阳极液出口淡盐水的pH值(我们控制在2.0一2.6)。但是,由于原来设计时高纯酸泵到离子膜界区距离太远,管道长、焊接口多,容易漏,经常要停酸消漏,造成加酸不正常。现已经在离子膜界区内安装了中间酸槽及酸泵,基本上能够解决这一问题。( 7)在正常生产过程中,往阳极液人口加人高纯盐酸一定要慢慢地加人,减少(或停送)高纯酸时也要慢慢地关小阀门,以免高纯酸流量急剧变化而造成阳极液流量不稳定,轻者会影响电槽运行的稳定性,严重时会造成电槽的EDZA值偏离而联锁停车,由这方面原因而造成停车的教训我们是有的。( 8)人槽盐水温度应以电槽温度的变化而作适时调整,保持槽温在(85十1)℃左右,以确保电槽槽电压和电流效率的稳定。( 9) DCS系统的一个硬盘在今年2月份的年度大检修后,开车前发现已被损坏。原因是由于DCS电源电断电后没有关闭系统,恢复电源电后电压不稳定而造成硬盘被损(仪表工不知道何时停电、送电)。所以,在涉及到DCS电源电的停送时,一定要联系好。由调度统一指挥并确认所有相关仪器仪表已经具备停送电的条件,再进行停送电操作,以免发生不必要的损失。2.4开车时需特别注意的几个问题(1)在往电槽充电解液前一定要确认好相关工 序已经具备的开车条件,以免加满电解液后等待时间过长而影响电解槽及膜的性能。( 2)在送电前要指定专人负责检查所有气体、液体相关阀门的开关情况是否正确。第1期 2001年1月中国氯碱 China Chlor一AlkaliNo. 1Jan., 2001离子膜法制碱装置进槽盐水加酸的必要牲及操作条件探讨 陈维伟( 安徽八一化工集团有限公司电化厂蚌埠市233010) 摘要重.氛从技术及经济角度阐述了离子膜法制碱装置进槽盐水加酸的必要性,并就进槽盐水加酸的操作条件作了简要探讨,仅为离子膜法制碱装置进槽盐水加酸操作提供参考。关键词 离子膜进槽盐水加酸阳极液pH值1概述当离子膜电解槽中从阴极侧以(1一司当量/法拉弟复极式离子膜法制碱装置除引进的以外,国产 速度透过离子膜的反迁移OH-,为电流效率)进人化装置一般电解均不加酸运行。但是,离子膜在使用阳极室后,阳极液pH值升高,其结果使阳极寿命降过程中,其电化性能会随着时间的延续逐渐劣化,电低。此外,由于膜和阳极的靠近(特别在强制循环工流效率也会相应降低,从而对电槽的阳极寿命日益艺的电解槽中),阳极侧膜的表面碱很高,在异常情形成严重影响。因此,从维护离子膜电解槽装置长期况下,阳极涂层的寿命会很快降低或因膜出现针孔经济运行的角度考虑,进槽盐水加酸是十分必要的。而导致对应部位涂层的脱落乃至基体穿孔。2进槽盐水加酸的必要性另一方面, 在阳极及阳极室内C12与反迁移来2.1技术分析的OH一进行一系列的电化学及化学副反应,使C12离子膜电解槽的阳极钦基体及其表面含有Ru, 纯度下降,含0:升高,阳极液中次氯酸盐及氯酸盐I:及Ti等贵重金属成分的活性涂层,不耐碱腐蚀。含量上升,对阳极垫片产生腐蚀。C〔C匕CCC仁CC〔二住C〔C王于〔毛CE层巴匕CC升〔仁亡CE层巴CC任仁仁仁C巴层匕C匕C毛沁于CC〔C巴C巴CC任仁CCC亡已CCC仁C〔任己‘‘任仁CCECCEC仁C已E己匕C任仁仁CECCC仁仁CECCCC仁毛C巴FCC仁毛C巴C匕C (3)为确保气体压差在规定值3. 92 kPa,在送量相对较少,可能会出现气体压差不足(或者出现压电初期(两台槽总电流蕊6. 0 kA),在阴极液流出槽差)。为避免这一情况出现,在总电流降到5 kA时,中加人适量氮气,等气体压差相对稳定后逐步降低将氢气放空,同时在阴极液流出槽中加人适量氮气,氮气流量,直至停送氮气,然后再将氢气并人系统。这样可以保持气体压差在3. 92 kPao( 4)送电流应一步一步地加,每步以500 A为( 3)电流降到5. 0 kA/台后,要及时停加高纯酸好,一般以气体压差在(3. 92 1 0. 1) kPa的范围内进电槽。再加电流,以确保电槽内状况没有大变化。( 4)停车时间较长需加纯水进阴、阳极液人口软( 5)电流在逐步上升过程中,应以0. 1 m3管中,以保持膜润湿,纯水液面应在软管1/2高度(h - kA)一‘的流量往阴极液人口中补充纯水,否则处为宜,超过时应该将其排至正常的控制液面。阴极液浓度在送电初期会过高而影响膜的效率。3结束语( 6)电流升到5. 0 kA/台时,要及时往阳极液人 我公司引进的旭化成复极式自然循环电解槽通口中添加高纯酸,添加量以阳极液出口的pH值高过26个月的实际运行证明是成功的,保持着较好的低来作相应变化。技术经济指标。该装置虽然运行了2年多,但谈不上2.5停车及停车后要特别注意的问题有什么经验,总的一点就是要狠抓工艺管理、现场、( 1)降电流时要一步一步地降(以500 A/步来设备管理及人员素质的提高。发现问题及时处理,并降),以确保气体压差在3. 92 kPa和电槽内状况没将问题及处理方法总结,使所有相关人员都吸取其有大的变化。中的教训,避免同样错误的重复发生。( 2)当总电流降至4一5 kA时,由于产生的氢气( 2000年11月收稿)万方数据