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浅析VS1型真空断路器常见故障及其处理

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浅析VS1型真空断路器常见故障及其处理

【摘要】为了使真空断路器可靠正常工作,本文通过对VS1型真空断路器常见故障的分析与处理,总结出VS1型断路器的运行特点,结合这些故障和特点指出工作过程中必须强化日常的维护检测,严格执行电气设备预防性试验规程要求,提高设备健康使用水平,才能避免这些常见故障的发生。

【关键词】VS1型真空断路器故障分析处理措施

VS1型真空断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,体积小而紧凑。既可作为固定安装单元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用。断路器本体呈圆柱状竖向排列,这样可使电场分布极佳且相间距可降至最小。极柱的竖向排列可大量减少粉尘在表面的聚集。断路器主体部分设置在由环氧树脂采用APG工艺浇注而成的绝缘筒内,这种结构能有效的防止外部因素的对真空灭弧室的影响,使嵌入式极柱的VS1型断路器完全没有相间闪络和降低灭弧室沿面闪络的可能,整个主回路带电部分与外界环境几乎完全隔绝,断路器具有良好的抗污秽,抗潮湿能力。

1、断路器合、分闸拒动

1.1 故障现象

断路器远方操作,断路器不动作,并时常发控制回路断线信号,就地手动进行机械分闸有时可进行操作;

1.2 原因分析

如果断路器拒动发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。根据断路器二次回路及断路器内部机械构造分析可知,由以下原因可能造成上述问题。

(1)操作回路断线或开关辅助开关转换不到位;

(2)操作电源电压降低或消失;

(3)分、合闸线圈电阻增加,造成分合闸顶杆动能降低,从而造成脱扣能量不足,或者分、合闸线圈损坏;

(4)分、合闸顶杆变形,分合闸时存在顶杆卡涩、不灵活现象,分合闸动能降低,无法分、合闸;

(5)分、合闸顶杆动作,但由于压板卡涩,造成无法动作或机构分、合闸锁扣扣入太深或扣板卡死;

(6)大轴变形,造成断路器无法分合闸;

(7)断路器小车位置不到位,致底盘车内接点不能接通,使闭锁电磁铁不能启动,合闸联锁板顶住合闸弯板造成断路器无法操作。闭锁电磁铁损坏也有可能造成断路器无法合闸。

1.3处理方法

(1)检查回路是否断线,特别是注意辅助开关是否到位,节点是否有损坏现象;

(2)检查操作电压是否正常;

(3)检查分合闸线圈是否受潮或损坏,测量电阻值是否合格;

(4)检查分、合闸顶杆是否变形,调整分闸顶杆及铁芯的长度,保证动作可靠;

(5)检查分合闸线圈固定架是否紧固,防止铁芯动作时分闸线圈固定架也随动作,并根据实际情况调整机构分闸锁扣扣入深度。

(6)调整或更换大轴。

(7)检查小车位置是否正确,检查闭锁电磁铁是否损坏,必要时予以更换。

1.4 预防措施

检修人员在停电检修时,应注意测量分闸线圈的电阻,并检查分闸线圈固定架螺丝是否紧固;检查分闸顶杆是否变形;例行试验时必须进行断路器特性试验(包括低电压试验),检查大轴是否由变形、是否存在卡涩现象,特别是针对湖南开关厂生产的VS1型断路器,要特别注意检查大轴情况,以保证断路器性能可靠。

2、弹簧操作机构储能回路故障

2.1 故障现象

断路器合闸后,储能电机不进行储能,或储能电机运转不停止,甚至导致电机过热损坏。

2.2 原因分析

(1)断路器合闸储能回路行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点就已经转换完毕,切断了电机电源,电机储能不到位;

(2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到及时转换,或行程开关或其接点损坏,储能电机仍处于工作状态,储能电机不能停止运转;

(3)储能电机损坏,造成无法储能;

2.3 处理方法

(1)调整行程开关位置,实现电机准确断电;

(2)检修时应注意行程开关的动作情况,如行程开关损坏,应及时更换。

(3)更换储能电机。

2.4 预防措施

运行人员在对断路器操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应进行分合闸操作试验,以确定断路器处于良好状态。

3、分合闸速度不满足要求,分合闸不同期、弹跳数值大

此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长,而增大触头的磨损量,严重的甚至损坏断路器。又由于真空灭弧室一般采用铜焊工艺,并且经高温下去气处理,机械强度不高,耐振性差。如果合闸速度过高会造成较大的振动,产生较大的冲击,降低灭弧室寿命。真空断路器开端时的燃弧时间短,其最大燃弧时间不超过1.5个工频半波,并要求电流第一次过零时,灭弧室要有足够的绝缘强度,通常要求断路时在工频半波内触头的行程达到全行程的5O%-80%。因此,需要严格控制开关的分闸速度,要求真空断路器的分/合闸缓冲器有较好的特性,尽量减轻冲击力,以保证真空灭弧室的使用寿命。

3.1 原因分析

(1)断路器本体机械性能较差,多次操作后,断路器机构各个部件磨损增大,从而造成速度不满足要求,分合闸不同期、弹跳数值偏大;

(2)操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大

(3)合闸冲击过大,致使动触头发生轴向反弹;

(4)动触杆导向不良,晃动过大;触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动;

(5)缓冲杯漏油或油量过多,造成断路器分闸速度不符合要求。

(6)分、合闸弹簧疲劳,造成分、合闸速度不足。

如果分、合闸速度不符合要求或分、合闸不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时可能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。

3.2 处理方法

(1)断路器应严格按照产设计要求,使用符合要求的零部件,零部件的材料、性能,应满足产品设计要求。提高配件的加工精度,使断路器各个部件配合紧密,减少卡涩现象,加强装配工艺质量控制,提高装配工艺质量。在真空断路器装配过程中,注意安装合理,产品投运前严格进行断路器特性试验,记录试验数据。

(2)在保证行程、超行程的前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在规定范围内;

(3)调整合闸弹簧弹力;

(4)调整导向管的位置,使灭弧室动触头的运动轨迹通过灭弧室的轴心,真空灭弧室动触头活动自如,无任何卡涩现象;适度加大触头超程弹簧预压力;

(5)调整缓冲杯中缓冲油,使分闸速度满足要求;

(6)调整或更换分、合闸弹簧,并做特性试验以确保速度能满足需求。

3.3 预防措施

例行试验时必须使用断路器特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题、解决问题。

4、VS1型断路器的运行特点分析

VS1型真空断路器采用铜铬触头材料,杯状纵磁场触头结构,中间封接式陶瓷真空灭弧室,触头的耐压水平高、电磨损量小,介质绝缘强度稳定,弧后介质恢复迅速,截流水平低,开断能力强。具有电寿命长、维护简单、无污染、无爆炸危险、噪音低等优点,在电力中压系统中得到广泛应用。

VS1型真空断路器总体结构采用操动机构和灭弧室前后布置的形式,主导电回路部分为三相落地式结构。真空灭弧室纵向安装在一个管状的绝缘筒内,绝缘筒由环氧树脂采用APG工艺浇注而成,因而它特别抗爬电。大大地减少粉尘在

灭弧室表面的聚积,不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素的损坏,而且可以确保即使在湿热及严重污秽环境下,也可对电压效应呈现出高阻态。操作机构为平面布置的弹簧机构,具有手动、电动储能,手动、电动分合闸功能。

结束语

为了确保机构能灵活自如的动作,减少摩擦,从而减少降低断路器动作特性的可能性,应对断路器机械回路进行实时检查。VS1型真空断路器现已得到了广泛的使用,但是目前没有规范的检修工艺流程。并且,从上面分析可知VS1型真空断路器的故障多为隐性故障,在日常巡视当中较难发现问题。因此,进行检修时必须使用有关的科学仪器进行测试、测量,用实际数据来指导现场工作,制定出统一规范的VS1型真空断路器检修工艺标准来指导VS1型真空断路器的检修、维护工作,以确保设备安全稳定运行。

【参考文献:】

[1]《电力系统故障分析》.王显平.中国电力出版社.2008年.

[2]《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》.GB11022

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