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影响热电厂热效率的因素及提高方法

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影响热电厂热效率的因素及提高方法

大庆油田电力集团宏伟热电厂󰀁󰀁王明柱󰀁󰀁

摘要:全厂热效率是评价火力发电厂经济性好坏的综合指标,它反映了该电厂的能量输出和输入的比例关系。通过分析影响热电联产系统热效率的因素、经济指标及某热电厂运行的历史数据,阐述了提高热电厂全厂热效率的一些方法以及某热电厂采取的方法。关键词:热电联产;热效率;影响因素;冷源损失;节能降耗

的利用率。

电厂的总热效率反映了在电热生产过程中,所燃烧的总的燃料的能量与所产生的对外供电供热的总能量的比例关系。一般火力发电厂的总热效率在

由于ηtp没考虑两种能量产品质的差别,用热量单位按等价能量相加,所以它表示热电厂所消耗燃料的有效利用程度[1~2]。从公式中可以看出,在所消耗燃料能量一定的情况下,对外供电、供热的总能量越多,全厂热效率越高。显然,内部消耗能量越少、损失越少,对外供热、供电能量就越多。2󰀁影响全厂热效率的主要因素分析

从上面的全厂热效率公式中可以看出,要想使热效率提高,就要千方百计地减少内部能量的消耗和各种损失,因此,主要从下面几方面分析。

30%~40%左右[1],而热电厂的热效率可达50%以上,所以国家大力提倡热电联产,来有效提高能源

众所周知,火电厂有许多设备和系统,如锅炉及其燃烧系统,汽轮发电机及其回热系统,凝汽器及供水系统,各种辅机及管道阀门等。其中60%~70%的能量都在这些系统中损失了,能量损失最大的地方就是汽轮机凝汽器中的冷却水带走的热量—冷源损失。所以分析这些设备和系统对热效率的影响很有必要,然后进行科学合理的技术改进,来提高全厂热效率,达到节能降耗的目的。1󰀁热电厂的总热效率

热电厂的总热效率,或称热电厂的燃料利用系数反映了热电厂能量输出和输入的比例关系,是评价火力发电厂经济性好坏的综合指标。

2.1 汽轮机方面

汽轮机方面影响热效率的主要因素有汽轮机的冷源损失、回热系统投入率和凝汽器真空度等。2.1.1󰀁汽轮机的冷源损失

冷源损失是由于汽轮机排汽在凝汽器中向冷却水凝结放热而引起的,它是热力学第二定律所决定的、是凝汽机组不可避免的一项能量损失[3~4],也是影响热效率最大的一项。

对于纯凝汽式机组,其排汽热量成为冷源损失,虽然机组发电量很大,但无对外供热,冷源损失很大,热效率较低;对背压式汽轮机,其排汽热量全部被利用,无冷源损失,其热效率最高。

对抽汽凝汽式机组,因抽汽量是可调节的,可随外界热负荷的变化而变化,当抽汽量达到额定值时,排入凝汽器的蒸汽量较小,此时机组热效率较高;当外界无热负荷时,相当于纯凝汽机组,此时机组热效率甚至比同容量的凝汽机组还差[2]。

3600W+Qn⋅in×1000ηtp=×100%Br⋅Qr式中ηtp——热电厂总热效率,%;W——热电厂年对外供电量,kWh/a;Qn——热电厂年对外供热量,t/a;ⅰn——热电厂对外供热工质焓,kj/kg;Br——热电厂年耗燃料量,kg/a;Qr——燃料应用基低位发热量,kJ/kg。

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2.1.2󰀁回热系统投入率

回热循环是利用汽轮机发过部分电后的抽汽来加热给水和凝结水,回热循环不但减少了汽轮机的排汽量,使冷源损失减小,而且利用抽汽对给水加热的换热温差要比在锅炉中利用烟气加热时的温差小得多,因而减小了给水加热过程的不可逆损失,提高了电厂的热经济性[5]。2.1.3󰀁凝汽器真空度

凝汽器是将汽轮机的排汽冷却凝结成水,形成高度真空,使进入汽轮机蒸汽能膨胀到低于大气压力而多做功[3]。冷源损失与凝汽器真空度成反比,与排汽温度成正比。凝汽器真空度越高,汽轮机排汽压力越低,排汽温度也越低,蒸汽在汽机内部有效焓降越大,冷源损失就越小。

2.2 锅炉方面

锅炉方面影响热效率的因素主要有锅炉的负荷、燃烧热损失和排烟热损失等。2.2.1󰀁锅炉的经济负荷

锅炉的经济负荷一般在锅炉额定负荷的80%󰀁~90%范围内[6],如图2锅炉负荷与锅炉效率关系曲线图:

图2󰀁锅炉负荷和锅炉效率关系曲线图

从锅炉负荷和锅炉效率关系曲线图可以看出,在80%~90%的锅炉负荷范围内,锅炉效率最高,这一负荷称作经济负荷。在经济负荷以下时,负荷增加,效率也增高;超过经济负荷,效率则随负荷的增加而下降。2.2.2󰀁燃烧热损失

燃烧损失和排烟损失是影响锅炉效率的最大因素。

燃烧损失存在于飞灰可燃物和炉渣可燃物之中,通常飞灰可燃物每增加1%,影响锅炉效率约0.4%,影响的程度还与煤质有关,煤的灰分每增加5%,对锅炉效率影响增加约0.3%、热值每降低1MJ/kg,对锅炉效率影响增加约0.07%[6~7]。2.2.3󰀁排烟热损失

排烟损失存在于排烟温度和排烟过量空气系

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数之中。排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%[3],影响锅炉效率0.5~0.6%;排烟过量空气系数每增加0.1,对锅炉效率的影响要增加约0.03~0.04%[6~7]。

2.3 辅机方面

2.3.1󰀁泵、风机等用电设备的耗电率

全厂有大小电动机七百多台,耗电量相当大,尤其是大功率用电设备,如给水泵、热网循环水泵、锅炉吸、送风机等。该厂有11台功率为1600KW的给水泵、11台710KW和6台2000KW的热网循环水泵,耗电量的多少直接影响到厂用电率,从而影响全厂的热效率。

2.4 其他方面

2.4.1󰀁各种工质的漏泄

工质漏泄会引起全厂热效率降低。尤其是高温高压汽水管道上的疏水门的内、外漏。由于高温高压工质能级较高,一旦发生少量漏泄便会引起煤耗率上升,使热效率降低。2.4.2󰀁燃料的影响

燃料在火电厂生产过程中约占发电总成本的70%左右。因此,燃料管理是电厂成本管理的关键。该厂所燃用的煤种为褐煤,挥发份较高,易自燃。如果管理不好,将造成热值大量下降,从而影响全厂的总热效率。

2.5 某热电厂全厂热效率历史数据分析[9]

从某热电厂生产数据月报表中查取近三年每年

的9月份至次年5月份生产期间全厂热效率绘图如图2,可以看出每年的冬季供热期11月到次年2月全厂的热效率最高,因为此阶段供热量最大,机组的抽汽量最大,且12月至2月#2机停机保供热,此时无#2机冷源损失,而且此阶段#3机组的真空度也最高,冷源损失最小,所以全厂热效率最高,可达到70%左右。机组在非供热期或抽汽量较少时,其冷源损失的能量远高于发电量,而此时的全厂热效率只有30%左右。

图3󰀁某热电厂全厂热效率曲线图

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3󰀁提高全厂热效率的方法

3.1 从降低冷源损失方面考虑

就是想办法减低或消除冷源损失,以下是某热电厂采取的和欲采取的方法。3.1.1󰀁对热电联产系统进行优化运行

该热电厂装有五台锅炉、三台汽轮机,其中#1汽轮机为50MW背压机,#2机为50MW抽凝机、#3机为100MW抽凝机,该电厂的主蒸汽系统、高低压给水系统、供热系统和工业供汽系统均采用母管制连接。通过优化运行,尽量降低冷源损失和内耗。

对于抽凝机组,其最佳方法是尽可能多抽汽和提高回热系统的高、低加投入率,减少进入凝汽器的排汽量。进入供热期根据热负荷需求及时投入#1背压机运行,然后再投入抽凝机运行,抽凝机投入后将抽汽带至最大。

该厂节能小组通过对该厂热电联产系统主设备锅炉、汽轮机及附属设备等运行特性及不同负荷下的实际运行情况进行对比分析,对影响经济运行的因素、该厂历史运行数据进行分析,找出了该热电联产系统的最佳经济运行工况点,并据此对不同热负荷下最佳的经济运行方式进行了优化设计,形成作业指导书,用于指导生产运行[5],该经济运行方案经过近三年的应用,效果良好。每年冬季大负荷期间全厂的热效率平均提高了1%左右。年节约原煤两万多吨,降耗400多万元。

3.1.2󰀁保持汽轮机凝汽器最佳真空度,降低排汽温度

提高凝汽器真空方法有:增加凝汽器循环冷却水的流量、降低冷却水温度,增加真空系统的严密性,保持凝汽器冷却水管内、外管壁的清洁,减小凝汽器换热面的蒸汽负荷等。󰀁

3.1.3󰀁将#2抽凝机改造为背压机,消除冷源损失

由于连年供热增容,目前该厂民用、工业用热在冬季供热高峰期已超出设计能力,为了保证民用采暖供热,在每年冬季供热高峰期#2抽凝机被迫停机不发电,新蒸汽通过减温减压器直接供给热网首站,造成高品质热能的巨大浪费;夏季由于该机组容量小、煤耗高,纯凝运行不经济,一般不运行。

若将#2机改造成背压机,消除了其冷源损失,该热电厂热电联产系统的能量分配将更趋合理,全厂综合热效率和经济性将显著提高。

经过计算,改为背压机后,将供热尖峰期由减温减压器接带的部分热负荷转由机组接带,将年新增发电量约5714万󰀁kwh,消除冷源损失290GJ/h,

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新增供热面积134万m2。每年可节约燃料31825吨,节水230400吨,节电2073600󰀁kwh,年产生经济效益4909.8万元,全厂热效率可提高5%。3.1.4󰀁利用热泵技术回收冷源损失

该厂可以该厂#3机凝汽器循环冷却水作为低温热源,利用热泵技术将其从汽轮机排汽中吸收的热量提取出来加热热网回水[10],从而变成具有利用价值的高温热源,经过论证完全可行,这样就将机组的冷源损失回收了回来。

经过计算,每年采暖期利用热泵技术回收循环水全部余热可回收的热量达93.5MW,减少冷却水的消耗量142.5×104󰀁m3,提高全厂热效率8%。每年可节省2.9万吨标煤,将年节能降耗2436万元。

3.2 从锅炉热损失方面考虑

应使锅炉保持在经济负荷区运行,同时保证进煤煤质和磨煤机出口合理煤粉细度,并采取合理调整一、二次风配比,调整炉膛氧量和负压等手段来降低炉膛出口可燃物量和降低锅炉排烟温度在最低允许排烟温度附近,从而提高热效率,达到节能降耗。

3.3 从辅机方面考虑

从辅机方面考虑就是千方百计的减少内部消耗,如降低厂用电率。电动机的耗电量是和其转速的三次方成正比,即:

Q=(n3n)⋅Q00因此,采用高压变频技术对电厂大功率用电设备的驱动电源进行技术改造,可以降低厂用电率。

该厂目前已在锅炉引风机、热网线路水泵、灰渣泵等设备上应用了变频调速运行技术。尤其是对热网线路水泵进行了一拖二变频运行改造,并实现了热网供回水高温小流量灵活调节,大大降低了电耗,效果非常明显。

另一种降低厂用电率的方法是将该厂大功率电

机,如热网线路水泵(2000KW)或给水泵采用透平机驱动,其排汽用于热网供热,既可以减少厂用电率,又可以减少冷源损失。

3.4 其它方面

一是加强设备巡检,及时消缺,减少各种工质的漏泄;二是各炉主蒸汽管路加装点火管路,回收点炉启动时的排汽,将其引入减温减压站用于供热;三是加强燃料管理,降低生产成本,把牢入厂煤的质量、数量和存储关,做好煤的整型压实工作,合理调整进厂煤量,科学储煤,缩短存期,减少自燃损失。

参考文献

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新设计的导料槽采用沉降式导料槽,高度达到1120mm,导料槽两侧采用双层防溢裙板密封,安装固定活扣衬板为可调式。另加外置可调节高度的衬板,底部距离胶带高度不大于19mm,保证大颗粒不会溢出损坏防溢裙边,延长裙边寿命。在落煤管后导料槽尾部设有尾箱长度不小于500mm。导料槽外侧密封能方便快速地拆卸和安装,导料槽的沉积区设计应稳住气流,降低气流速度,以优化含尘

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空气的稳定以及浮尘的沉积。在沉积区内,设置S型的抑尘挡帘,使浮尘脱离空气沉积下来,且大部分粉尘将返回至主要物料层上,而不会泄漏到外面。

下图为导料槽内部沉降区挡帘俯视布置图:

下图为导料槽边部设置,其外置式耐磨板可以上下调节。

4󰀁实施效果及结论

在设备整体改造完成后,通过设备实际运转时的观察发现,胶带输送机转运点的煤尘浓度大幅度下降,同时生产过程中的噪音也有明显降低,达到或接近国家相关标准规定。

表1󰀁神华准能选煤厂原煤车间现场粉尘治理前后煤尘浓度对照

表(单位:mg/m3)原煤车间现场󰀁部位m11第m11第m41第m41第一转运二转运m21转m53转m转点点运点一转运二转运点点运点运点改造前浓度1201351861.6169.8158.5179.6改造后浓度11.37.511.810..611.310.6通过本次粉尘治理改造实践证明:煤炭生产企业的粉尘治理必须根据不同的煤种、生产工艺、生产设备、运行工况、现场环境、气候条件等因素科学分析产生粉尘机理,选择有针对性的治理方案和设备设施,才能取得良好的效果。

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