第23卷第1期 江西电力职业技术学院学报 Vo1.23 No.1 2010年3月 Journal of Jiangxi Vocational and Technical College of Electricity Mat2010 浅谈3O0MW汽轮机通流扩容改造 柯剑峰,沈永流 (江西丰城厂发电有限责任公司.江西丰城331100) 摘要:结合丰城电厂1号汽轮机的技术改造工程,介绍了高中压缸动静叶片、汽封改造及凝汽器改造措施,阐述了改造后 在运行安全、资产增值、热耗煤耗及节能减排等方面取得的效果。 关键词:汽轮机;300MW;通流;扩容;改造 中图分类号:TK268 文献标识码:B 文章编号:1673~0097(2010)01—0030—02 0引言 在保留机组原基础、轴系支承方式、进汽阀门、高 中压外缸、管道及其它外围系统的前提下,采用已在 丰城电厂l号汽轮机为国产N300—16.7/538/538 K156机型中有成功运行经验的先进技术和工艺对高 型单轴、双缸、双排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮 中压缸通流部分重新设计、制造。通过采用全三维技术 机。投产后,累计运行时间51497小时,运行基本正常, 设计的高效动静叶片,改进汽封型式和原有持环、平衡 共经过两次大修。机组大修中发现的主要问题是高中 活塞结构、密封、螺栓配置,更换中低压连通管等不合 压缸中分面联接螺栓断裂及低压内缸变形。运行中存 理结构.提升高中压缸的性能.并对低压缸通流部分做 在的主要问题是效率下降,偏离设计值较多,在额定 相应改造后,使汽轮机铭牌出力提升至340MW,汽轮 300MW工况下。汽轮机热耗率为8372.47kJ/kW・h.高 于厂家设计值7918.30kJ//kW・h:高压缸内效率为 机效率提高至同级机组的优秀水平。 对比所能采取的各种设计方案,保留高中压外缸、 81.63%(设计值为86.77%):中压缸内效率为90.45% 进行高中压缸通流改造的方案具有投资小、改造周期 (设计值为91.13%)。同时,为适应国家节能减排要求, 短、风险低等优点,其在经济性方面的收益也并不比其 有必要利用现在成熟的技术和工艺对汽轮机通流部分 它方案逊色,因此为目前最佳的选择。 进行改造,提高汽轮机内效率。 1.2汽机通流部分技改 1技改实施方案 将高中压转子由原空心转子改为实心转子;高中 经过与目前最新K156型300MW汽轮机比较,决 压动静叶片采用全三维技术优化后的高效动静叶片; 定在通流改造方案中保留高中压外缸及其逆流结构, 调节级动叶由原侧装式枞树叶根型改为三叉型叶根; 采用K156机组中已采用的系列先进技术对转子叶 高压第一级至第十一级隔板汽封对应的高压转子上各 片,持环中分面密封、通流汽封、端部汽封及平衡活塞 增加一道汽封齿;喷嘴组处增加两道汽封片.由原四道 汽封等部位进行技术改造。改造后,机组高压缸效率达 增加为六道:中压动叶围带汽封凸台由原来一道增加 到84%,中压缸效率达到91.5%。机组出力将由300MW 为两道;中压#2静叶持环水平中分面左、右两侧各增 增加到330MW,机组供电煤耗将下降8 kW・h左右。 加一道密封键:高压导汽管进汽密封由原钟罩式密封 1.1改造方案描述 改为钟罩加活塞环密封型式:低压缸调阀端及电机端 收稿日期:2009—10—20 作者简介:柯剑峰(1974一),男,江西瑞昌人,助理工程师 第1期 柯剑峰等:浅谈300MW汽轮机通流扩容改造 表1技术改造前后高中压缸效率对比 31 外汽封共八道汽封环更换为刷式汽封。 1.3凝汽器配套扩容 凝汽器技改内容:在保留原有凝汽器壳体、凝汽器 循环水泵及相关管道不变的前提下,拆除旧的内部结 构,采用TP304不锈钢管替代原有的铜管.适当缩小 冷却管的直径及壁厚;采用最新的排管方式。优化管束 的排列结构;增加凝汽器冷却面积。形成性能更好的新 机组经通流部分现代化改造后.在330MW工况 凝汽器,达到提高凝汽器运行可靠性及满足汽轮机增 容至340MW的运行要求的目标。 2项目实施后效果 汽轮机通流改造后获得了发电资产增值、节煤、增 发电量和减排等多种收益。 2.1安全指标改善 实施汽轮机通流改造后.机组整组启动过程中汽 轮机运行参数均在正常范围内,汽机本体轴承温度、振 动、差胀、缸胀、轴向位移等TSI监视参数均在合格范 围内,机组在各负荷段运行_T况稳定.技术经济指标优 良。机组大修后整组启动一次并网成功.至今连续安全 稳定运行,未发生设备异常等安全不合格项。 2.2发电资产增值 进行高中低压通流全部改造后.经热力性能试验 验证,机组启动后汽轮机可连续接带340MW出力.最 大连续出力达360MW。高加退出工况可连续稳定接带 330MW负荷,高背压夏季工况可连续稳定接带 340MW负荷。2008年l2月30日,顺利通过了340MW 铭牌出力的论证。 2.3增发电量 汽轮机进行高中压通流改造后.汽轮机铭牌出力 从300MW增至340MW,热耗降低,无论是按现在施行 的铭牌调度还是以后的煤耗调度,发电量都会增加。若 按4100h计,年增发电量1.64亿kW・h,按5.5%厂用 电率计,售电量增加1.55亿kW・h。按lkW・h产生边 际利润0.10元计算,每年的多发电量收益约为1550 万元。 2.4热耗及煤耗显著下降 汽轮机进行高中压通流改造和热力系统优化后。 高压缸及中压缸效率显著提高,热耗显著下降。 下试验热耗为7994.2kJ/(kW・h)。#1汽轮机大修后热耗 率下降了443.05kJ/(kW・h),折算成发电煤耗下降值为: 443.05÷29270×1000=15.13g/(kW・h、 即汽轮机热耗下降折合标煤煤耗下降约l5 (kW・h)。 对汽轮机进行高中压通流改造和热力系统优化 后,机组运行热耗虽未能到达设计值,但较修前热耗率 下降了443.05kJ/(kW・h),折合煤耗下降约]5g/(kW・h)。 按年利用小时4100h计,发电量为13.94亿kW・h,按 5.5%的厂用电率计,售电量为13.17亿kW・h.煤耗下 降带来的节煤收益为: 13.17 ̄l000l0×15×0.0006=1185.3(万元) 2.5减排收益 对汽轮机进行技术改造后,供电煤耗下降幅度按 l5( W・h)计算,若发电量按l3.94亿kW-h计算时, 年节煤量为: 13.94x10 ×15+10 =2.09(万吨) 每燃烧1吨标煤排放二氧化碳约2.6吨.则每年 可减少CO:排放5.434万吨左右,若按CDM机制进行 国际排放指标交易(每吨二氧化碳约1O美元),每年可 获得减排收益约369.5万元人民币(按6.8汇率计)。每 燃烧1吨标煤,产生排放二氧化硫约0.039吨,每年节 约2.09万吨标煤,可减少SO 排放约815.1吨,减少排 污费(按O.63元/千克计)51.35万元。 3结束语 汽轮机通流改造后至今已累计运行有二百多天, 设备运行正常,技术经济指标优良,有效降低了机组热 耗率和供电煤耗率,提高了机组经济性,顺利通过 340MW铭牌出力论证,真正实现了增容、安全、稳定、 经济的目标,对企业的生产经营意义重大.对企业其他 机组的节能降耗工作具有借鉴意义。 f责任编辑杜琴1