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一次电网事故的继电保护动作分析

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维普资讯 http://www.cqvip.com 箜 鲞箜 塑 2007年4月 湖 北 电 力 VOFl_31№2 eb.2007 一次电网事故的继电保护动作分析 刘敏,徐恨林 437100) (湖北成宁供电公司,湖北成宁[摘 要] 220 kV变电站110 kV出线由于树障,引起一系列保护装置动作跳闸,造成变电站110 kV母线失压。针对此次事故就保护动作情况进行分析,并对开关保护越级跳闸误动原因提出整定值的 管理及开关机构维护的整改意见。 [关键词] 电网事故;微机保护;继电保护 [中图分类号]TM711:TM772 [文献标识码]A [文章编号]1006—3986(2007)02-0010-02 Analysis of Relay Protection Action of an Accident in Power Grid LIU Min.XU Hen.1in (Xianning Power Supply Company,Xianning 437 1 00,China) [Abstract]On the 1 1 0 kV outgoing feeder of 220 kV substation,there occu ̄ed a series of relay act trip caused by tree fault.which created 1 10 kV bus loss—of—vohage in the substation.As for the protection action of the accident was analyzed,and the rectification suggestions about the management of setting ralue and the ma— intenance of circuit breaker mechanism against the external fauh maloperation tip of the protectiron were pro— posed. [Key words]power grid accident;micro—computer protection;relay protection 行,A变1号主变.27开关供110 kV 3号母线,22、 23、33、25、28开关运行于3号母线;G变07开关经 A变30开关送电至A变】10 kV 4号母线;A变1 10 1 事故概况 2006年1 1月1】日9时52分,220 kVA变电站 1号主变中压110 kV侧27开关零序电压闭锁启 动、零序方向过流Ⅱ段保护动作跳闸,110 kV 3号母 线失压,同时220 kVA变电站的110 kV出线相连的 下级B、C、D、F 4座110 kV变电站全站失压。 G kV母联31开关热备用。B变、c变环网运行。E变 05开关作为D变及F变备用。 3事故处理过程 10时02分,A变向调度汇报“9时52分,A变1 号主变110 kV侧27开关零序电压闭锁启动、零序 方向过流Ⅱ段保护动作跳闸,110 kV出线开关均无 跳闸”。 10时04分,B、C、D、F变向调度汇报“B、C、D、F 变110 kV开关均无跳闸”; 10时12分,A变向调度汇报“录波显示10时 07分28开关线路C相接地,故障点距离A变I8.97 公里处”; 图1 10时12分,调度通知A变“断开28开关”; 10时12分,调度通知B变“断开02开关”; 2事故前运行方式 如图1所示:事故前,A变1 1 0 kV母线分列运 [收稿日期]2006—12—14 [作者简介] 刘・10时12分,A变向调度汇报“28开关已断开”; 10时13分,B变向调度汇报“02开关已断开”; 10时l7分,调度通知A变“合上27开关”; 10时19分,A变向调度汇报“27开关已合上”; 11时02分,线路维护班向调度汇报“A变28 敏(1970一),男,湖北咸宁人,工程师。 10・ 维普资讯 http://www.cqvip.com Vo1.31 No2 Feb.2007 湖 北 电 力 箜 鲞箜 塑 2007年4月 开关线路故障已查明,有一棵树倒在线路上,现已处 理好,线路可以送电”; 调取25开关和28开关两条线路的PSL621C保 护装置报文,发现25开关线路和28开关线路C相 11时03分,调度通知A变“合上28开关”; 11时04分,A变向调度汇报“28开关已合上”; 1 1时04分,调度通知B变“合上02开关”; 11时05分,B变向调度汇报“02开关机构故障 合不上,正在检修”; 11时30分,B变向调度汇报“02开关机构故障 都有故障电流,但有所差别,25开关线路故障电流 要大于28开关线路故障电流,使用Ps系列数字式 保护调试分析软件查看两条线路故障文件中的标志 集,28开关线路零序CPU中电流采样值都超过了,n Ⅲ和,nⅣ整定值2.0 A,25开关线路零序CPU中电 流采样值都没有超过,nⅢ和,nⅣ整定值2.0 A。 处理完毕,02开关已合上”。恢复正常运行方式。 4保护动作分析 (1)保护配置及零序定值如图2所示。 A变 B变 c变 A变 02.O1 O1.O2 25. 图2保护配置及零序定值 (2)110 kV开关保护行为分析 A变电站1号主变中压侧后备保护I、后备保 护Ⅱ的中压零序电压闭锁零序方向过流Ⅱ段一时限 出口动作,跳开27开关,动作时零序电流二次值 5.03 A。 调用CST.231 B和CST.233B主变保护装置 CPU3内的故障信息,可查得故障电压、故障电流、 自产零序电压、自产零序电流、外接零序电压、外接 零序电流以及零序电压与零序电流之间的夹角,故 障时3 与3,n之间的夹角在动作区内,由图3、图4 得知,27开关保护行为是正确的。 3汴 /-99  ̄ IIIIIIIIIIII Jll6 图3 零压闭锁零流方向元件动作特性 ●  .图4故障时零序电流零序电压方向 (3)A变电站28开关微机录波图分析 录波文件表明,2006年11月11日09:53,线路 发生接地故障。在保护启动后1 383 ms内零序电 流大于零序Ⅲ段电流定值2A且一直为正方向(零 序Ⅳ段电流定值和零序Ⅲ段电流定值相同),而在 1 383 ms~1 387 ms期间零序电流为1.997 A小于 零序Ⅲ段电流定值:此时零序Ⅲ段继电器返回,重新 开始记时。在1 387 ms~2 673 ms期间零序电流大 于零序Ⅲ段电流定值,没有达到零序Ⅲ段时间2.4 s;在2 659 ms时刻零序方向元件由于零序电压较 小,零序方向元件无法准确判别方向。综上所述,A 变28开关零序保护不可能动作。 (4)保护动作评价 这是一次特殊故障,造成越级跳闸。从以上分 析可以得出结论:故障时,A变电站28保护装置、1 号主变中压侧后备保护动作行为正确。 5开关机构故障分析 B变电站02开关由于辅助开关切换不到位,开 关分闸后绿灯不亮。以前就已经出现过这种情况, 运行人员认为不影响跳闸回路,设备带缺陷运行,导 致在本次事故中断开开关后合不上,延误了恢复供 电的时间。 6反事故措施 根据这次故障现象(一次很普通的树障),继电 保护装置动作行为正确,但事故影响很大,导致四个 变电站停电,为避免此类事故再次发生,可采取以下 方式: (1)从定值上避免。出线开关的线路零序,nⅢ 保护整定值为2.0 A、2.4 s,主变中压侧后备保护零 序,nⅡ整定值为2.2 A、2.8 s。很显然,在正常运行 方式下,即开环运行时,保护配合是合理的。但在运 行方式已经改变,即环网运行时,保护的配合有问 题。此次故障时,高阻接地,在线路的零序保护三段 (下转第14页) .1 1. 维普资讯 http://www.cqvip.com 箜 鲞箜 塑 2007年4月 湖 北 电 力 低压对地:3 kV 1 min 高压对地:39.6 kV 1 min VoF1.31№2 eb.2007 厶 3试验接线图 高压导线 图1 理想串联谐振回路图 l Lo= l C 一(2×3.14×50) ×0.005×10一 一 2 028.5 H 2 工频谐振装置验收测试技术参数 (1)实际额定电感量 由于谐振系统的损耗,实现工频谐振装置后测 交 得的额定电感量为1 920 H。 (2)线圈对地绝缘电阻大于104 MQ。 图2升压试验接线图 (3)电感线圈直流电阻为4 300 Q。 (4)最高输出电流1 A。 (5)励磁变压器测试技术参数。 额定容量:15 kVA; 输入电压:交流50 Hz,400 V; 输出电压:36 kV,20 kV,10 kV共3档; 空载损耗:270 W; 交流耐压试验: 4 结语 该装置研制完成后,先后在荆门热电厂、襄樊电 厂、葛洲坝换流站、500 kV恩施变电站等500 kV CVT的误差校验中,取得了令人满意的效果。为国 内大量的500 kV CVT现场误差校验提供了新的途 径,由于工作效率提高,社会和经济效益显著。 (上接第11页) 护装置运行整定规程》(DL/T 584—1995)2.3.2条 规定:在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一 个解列点或一回解列线路,适当牺牲部分选择性。 建议:将B变电站0l开关或C变电站0l开关设置 ,nⅢ没有达到定值的情况下,主变后备保护零序,0 Ⅱ达到了定值,出口跳闸,扩大了事故。建议:在合 环运行时,主变中压侧后备保护零序,nⅡ整定值应 考虑到故障时环网线路的分流,所以应该整定为 4.4 A、2.8 s。 为解列点,一有故障,首先在解列点解环。 (2)从运行方式上避免。合理的电网结构是电 力系统安全稳定运行的基础,继电保护装置能否发 7 小结 通过此次电网事故的继电保护动作分析,总结 出如下经验教训: (1)加强继电保护整定的管理。微机保护整定 挥积极作用,与电网结构及电力设备的布置是否合 理有密切关系,必须把它们作为一个有机整体统筹 考虑。全面安排。对严重影响继电保护装置保护性 能的电网结构和电力设备的布置,应限制使用,根据 DL/T 584—1995《3—110 kV电网继电保护装置运 工作是一项细致和认真的工作,对于定值单中的每 一个项目都要准确计算认真复核,确保不能出错。 (2)加强对开关机构的维护工作,及时处理缺 特别是运行方式改变时,必须复核保护定值。 陷。运行人员一定要有忧患意识,任何细小的缺陷 都有可能导致事故,一定要积极要求修试部门及时 处理缺陷。 行整定规程》3.1.1条规定:采用开环运行的方式 满足继电保护对电网接线和调度运行的配合要求。 建议:开环运行,作为补充,在B变电站或C变电站 装设备自投自动装置。 (3)考虑解环点。根据《3~110 kV电网继电保 ・l4・ 

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