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水平定向动力头式全液压钻机节能设计方案研究

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水平定向动力头式全液压钻机节能设计方案研究 郭旭叶茂盛晏剑波 (湖北地建集团神龙市政建设工程有限公司湖北武汉430000) 时,要求高转速。国外的最高转速以达2000r/min~3000r/min;国 内大致在1000r/min~1500r/min,而从处理事故和拧紧钻杆的要 求,则需要低速档,一般为200r/airn 300r/min。本设计动力头的 转速范围为1r/airn~60r/min、lr/min 120r/airn。本设计的动力头 主要特点如下:油马达上装有安全阀,可自动进行过载安全保护; 无液压卡盘,采用螺纹连接结构,使整体结构简单化。结构紧凑, 节省原材料;壳体由铸铁 制成,故有良好的工艺性。 动力头按照回转油马 达的安装位置不同,可分为 l引言 钻机的结构与其所采用的钻进工艺相关联。目前国内外都正 在研制和应用全液压钻机。全液压钻机同传统钻机一样,都是用来 完成钻进和升降钻具等基本工序,以实现采取岩心,达到探矿的目 的。从结构上看,全液压钻机可以分为立轴式全液压钻机和动力头 装有油马达的动力头A型 和不装油马达的动力头B 型两类。A型动力头与B型 动力头相比,具有结构简单 紧凑、工作可靠、重量轻和 式全液压钻机。二者相比较,动力头式全液压钻机具有结构简单、 1一底座2一马达3一联轴器 内外全液压节能动力头式 4一减速器5一法兰盘6一钻头 重量轻、操作简便、可以实现无级调速、加压给进等优点,工作效率 钻机的大多数均采用A型 大大改善。并且动力头式全液压钻机也是钻机的发展方向之_。综 动力头。本设计也采用A型动力头。 合各方因素,我选择设计水平定向动力头式全液压钻机。 A型动力头的工作原理(图1所示):油马达2经齿轮传动箱 考虑到此钻机常用于户外作业,动力可选柴油机。钻机应用 带动输出轴回转,从而使钻具回转。 螺纹连接钻头精简结构,节约时间,提高有效钻进速度。动力头采 2给进节能机构确定 用单极齿轮减速器,减少变速箱体积,根据不同的地质条件,选用 2.搬运方便等优点。目前,国 圈1节能钻机动力头原理示意图 不同的钻进速度。在满足上述要求的同时,尽量结构简单,操作方 便,适于整体或解体搬运。尽量做到标准化、通用化、系列化。 给进节能机构是钻机的工作机构之一,它对钻机的技术性 能、工作效率以及其应用范围有着极大的影响。全液压节能动力 头式钻机给进机构的功用有二:(1)用来保证钻头具有所需压力, 2主机部分方案确定 一(2)实现进给;二是用来“倒杆”。 一台全液压钻机主要包括主机、动力设备和操纵台三个部 个完善的给进机构应满足下列要求:(1)能调节钻头压力, 分。水平定向全液压钻机的主机包括回转机构、给进机构等基本 浅孔时加压、深孔时减压,故要求给进机构具有加压和减压等机 部件。 能,压力调定后就应保持恒定不便。(2)给进速度是可以调节的, 并应能无级调速,使钻头给进速度能与机械钻速相适应。(3)给进 2.1回转节能机构选择 全液压节能动力头式节能钻机的回转机构,就是移动式回转 行程应尽可能的长,且结构简单、工作可靠、操作灵活安全。并应 器,亦称为动力头。动力头是钻机的重要组成部分,主要由回转马 配备有仪表来观测钻头压力、进尺和钻速等。 达、减速器、水接头组成。它的功能有二:(1)传递扭矩,以带动钻 目前,全液压节能动力头式钻机的给进机构有油缸液压给进机 具旋转钻进或拧卸钻杆;(2)动力头由给进机构带动,以传递向上 构和油马达—链条给进机构两种。大多数钻机采用油缸给进机构。 或向下的轴向力及其运动,用来实现加减压给进。 油缸给进机构又分为一般油缸给进机构和油缸—链条倍速给 本全液压钻机通常采用导向钻杆,其钻进工艺对动力头的基 进机构两种。一般油缸给进 本要求有下列几点:动力头的钻数和扭矩应是可调的,最好的方 机构是油缸的液压力或运 案是无级调速,以适应钻进工艺的需要;转数调节范围应满足钻 动直接作用于动力头和钻 进工艺的需要;具有正反转的能力。 具;油缸的行程和动力头的 回转平稳、振动少和噪音不大等。 给进行程相等,故又称为非 图2给进节能机构示意图 头的给进行程等于活塞行 1一动力头2一液压油缸3一链条 动力头转速调节范围,取决于地质条件、钻头直径以及钻进 倍数油缸给进机构。油缸一 方式。由于是全液压钻机可以实现无级调速,马达的调速范围在 链条倍速给进机构是动力 8r/arin~300r/arin之间完全满足钻机的要求。采用导向钻杆钻进 《资源节约与环保》2015年第1 1期 程的两倍。本设计选用单油缸—链条给进机构。 柱塞式变量油泵具有重量轻、体积小、调速方便、压力大、转速高 单油缸—链条给进机构工作原理(图2):给进油缸缸体固 等特点,它较适用于钻机的工作需要。但定量油泵价格比较便 辅助油泵采用定量 定在机架上,活塞杆的前端与带有链轮的连接轴相连接。拖板向 宜。本设计采用双油泵,主油泵采用变量泵, 后移动。每根链条的一端都是绕过链轮之后固定在给进机架上, 油泵。3油箱选择 而另一端绕过链轮之后分别与拖板相连接,组成为一个封闭的 3.油箱是用来储油、散热、分离油巾杂质和空气的装置。它的形 倍增传动链,拖板行程比活塞行程增大一倍。 3节能动力设备部分 状和尺寸要根据钻机的总体布置及散热的需要来决定。按一般机 械要求,油箱的有效容积为油泵的每分钟流量的三倍以上。但是, 钻机在油箱里装有冷却器,因此油液的发热大为改善。本钻机也 全液压钻机的动力设备,包括动力机、油泵、油箱、过滤器、冷 考虑野外工作条件的需要,钻机的油箱容积不能太大。而且多数 却器等。 3.1动力机选择 采用这种结构。 驱动油泵的动力机,一般采用电动机或柴油机。在坑道钻探 中,也有采用风马达的。动力机的转数,一般为1460 r/min~1800 r/min,国外钻机有增高动力机转数的趋势,高达2400r/airn~ 量,使动力机和油泵小型化。 . 4操纵台部分设计 “集中手柄操纵”这是全液压钻机的特点之一。钻机的所有控 3600r/min。这样可以大大提高油泵排油量,或缩小油泵尺寸和重 制阀、各种仪表等都集中装在操纵台的控制面板上。从油泵输出的 压力油经高压橡胶管到各控制阀,操纵控制阀手把的各种不同位 动力机的功率是设计钻机的依据。钻机的功用主要是用来完 置,使压力油经阀板下的软管分配给各个液动机,根据钻探工艺的 成钻进工序。回转钻进所需的功率包括破碎孔底岩石和回转钻具 需要来驱动油马达、给进油缸等,从而完成钻探各工序的动作。因 等所需功率,前者基本上不受孔深的影响;后者当转数不高时随 此,操作台是钻机的操纵驱纽。本钻机也采用“集中手柄操纵”。 孔深的变化也不大,当转数较高时随孔深增加而增大。本设计采 参考文献 用柴油机作为动力机。 3.2油泵选择 【1】邵春,卢春华,鄢泰宁.一种基于地矿钻机的智能化钻参仪『J1_地 质与勘探,2010(051. 油泵是将动力机的机械能转换成液压能的一种装置,它是液 【2]方俊,鄢泰宁,卢春华.钻参仪参数检测原理及传感器选型安装 压传动中的动力源。目前,每台全液压钻机的油泵站通常有两个 『J】.探矿工程(岩土钻掘工程),2om(o4). 油泵,一个为主油泵,它向回转马达供油;另一个为辅助油泵,它 【3】魏景斌,刘俊峰,钱稷,陈其林基于CH375的USB数据传输[J] .向给进机构供油。但有的钻机只有一个油泵,它向油马达及各油 微计算机信息,2m o(o2). 缸供油。 【4】董玮,周鲁宁.基于USB的无线传输系统设计与实现【Jj.通信技 2om(o1). 油泵类型的选择应能满足钻机工作的特点和要求。由于钻 术,机的回转速度有高有低,一般主油泵选用变量油泵,并且都用轴 作者简介 向柱塞式变量油泵,它能使液动机实现无级容积调速;辅助油泵 郭旭(1984一),男,湖北仙桃人,本科,助理工程师,主要从事工 多用齿轮油泵,也有选用轴向柱塞式变量油泵的。这时因为轴向 程地质研究。 (上接第7页) 验时间持续约1h,试验期间保持机组负荷稳定,系统均匀补水,除 变化不大。 氧器水位调整阀尽量保持最大允许开度,凝结水泵再循环门关 5结语 闭。机组负荷240 MW及以下,为保持凝结水精处理内压力不低 通过对凝结水泵及其系统进行改造后,能够有效降低厂用电 于1.2 MPa(设备厂家要求),除氧器水位主调阀节流控制凝结水压 节电效果明显,从大唐鲁北发电有限责任公司改造经验可以 力。为与工频运行工况对比,按照试验方案增加了165 MW凝泵 率,工频运行工况。 4.2试验数据分析 看出,改造后的系统完全可以满足机组安全运行需要,节电效果 非常明显。每小时最少可以节电174 kW・h,最多可以节电335 h,平均节电276 kW・h,节电率最小21.25%,最大49.48%,平 通过试验得出,凝结水系统改造后,变频运行每小时最少可 kW・17%。当凝结水流量低于582dh,用除氧器水位调节阀节流 以节电174 kW・h,最多可以节电335 kW・h,平均节电276 kW・h。 均38.应注意凝结水压 与凝泵工频运行相比,节电率最小为21.25%,最大为49.48%,平 维持精处理压力,对系统经济运行有一定影响,力的压红线控制,尽量保持除氧器水位调节阀的最大开度。 均为38.17%,可以看出改造后节电效果明显。 变频工况下,凝结水流量小于530t/h后,凝结水系统耗电明 参考文献 1]石志辉:300MW机组凝结水泵变频改造技术方案及节能分 显上升,除氧器水位调节阀开度低于38%,系统节流损失增大,凝 [J1. 泵电机输出功率增大。当除氧器水位调节阀全开时,试验最大流 析【2】李遵基.变频控制原理及应用.北京:华北电力大学出版社, 量时阀门阻力仅0.18 MPa,而当凝结水流量小于582t/h,为了保持 『 凝结水精处理压力,除氧器水位调节阀节流损失已大于0.36 2001.3李海涛.31600MW机组凝结水泵一拖二变频改造的设计与实现 MPa。在凝结水流量582t/h,电动机约比调阀全开多输出功率 【 35kW。当前供热量小,减温水泵输出功率在40kW左右,随供热量 自动化博览.《资源节约与环保》2015年第1 1期 

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