20xx年锅炉专业坚持设备的定检定修工作,完成了12台磨煤机的定检工作,同时完成了几项重大缺陷的处理工作,10月8日凌晨4时,#2炉捞渣机刮板、链条损坏严重,锅炉专业经过近十个小时的抢修,恢复了捞渣机的正常运行;11月4日,#2炉八层半287吹灰器右侧水冷壁焊口泄漏,经过31个小时的抢修工作完成了更换4根水冷壁管材的工作,恢复了#2机组的正常运行;11月8日早7时,#1炉九层低温过热器发出泄漏报警,经停炉检查发现低过弯管泄漏,(属于原始安装材质缺陷,之前也曾泄漏过两次)经过40多个小时的抢修,更换了两排五根弯管,于10日12时完成检修工作。
日常维护工作中,#1、#2输灰空压机出现同时退备的现象,说明锅炉专业对于公用系统设备缺陷重视不够,点检定修工作没有很好地开展,专业内部认真进行了总结,公司对相关的管理人员进行了考核,坚决杜绝此类事件的发生。
在刚刚过去的#2机大修工作中,专业管理人员责任心不强,检修顺序先后颠倒,如水冷壁冲洗工作应安排在受热面检查工作之前,待水冲洗后,检查小组再对水冷壁磨损减薄现象统一检查,不至于跟领导汇报时从更换数量212根到240根,后来又增加到271根,至冲洗后复查增加到291根,反反复复检修更换,反反复复拍片探伤,影响了工期进度也与精细化大修的标准不符。备件验收工作及质量把控方面责任心不强,本次大修中,备件验收方面出现了几处不小的纰漏,如5月20日由供货商北京盛泽星提供的有缺陷的300米水冷壁管材,专业验收时只是宏观检查了外观和测量了尺寸,便运至现场使用,在6月27水压试验中,这批铸造有缺陷的管材有多处泄漏的现象,这也提示锅炉专业在今后的重要备件验收中,尤其是承压管材的验收工作,必须引起高度重视,协同金属专工共同检验,并由分管领导及监理部门签字确认后,方可使用。外委队伍技术能力亟待于加强,#2炉八层半287吹灰器右侧水冷壁泄漏,停机后检查发现是大修时的焊口缺陷所致,暴露出外委队伍施工工艺和质量标准存在着严重的`问题,且焊口检验不扎实、不全面,锅炉专业有着不可推卸的管理责任。
由于人员流动较快,班组人员少,目前专业内已经出现技术力量断层现象,新入厂的年轻员工,还不能单独从事检修工作,在人身安全、设备检修工艺标准方面存在较大的差距;在20xx年的检修工作中,尤其是A级精细化检修过程中,锅炉专业应自查、自省,完成专业内部安全、技能培训及精细化管理,努力实现安全、文明、质量、效益多赢的局面。
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